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3 septembre 2012 1 03 /09 /septembre /2012 18:10

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Les éditions Atlas ont sorti un modèle d'autorail inédit qui a circulé en 1936 sur le réseau PLM. Sa caisse a une forme particulière qui lui a valu le surnom de "nez de cochon" en raison de ses deux énormes capots avant et arrière. Il s'agissait d'un engin diesel très puissant qui développait 600 CV et qui pouvait atteindre 110 Km/h à l'époque. 

 

La photo ci-dessus montre les différents éléments de l'engin démontés. Je me suis empressé de changer les essieux "horribles" en plastique par des modèles métalliques à boudins très fins aux normes NEM RP 25, en tronçonnant les pointes avec un disque Dremel. La conception du chassis métallique interdit tout débattement des bogies, c'est donc un modèle statique comme tous les produits de la marque..........nous allons voir comment modifier cet engin pour le faire rouler sur le réseau, ce qui passe par une motorisation, digitalisation, éclairage et travaux de superdétaillage.

 

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Il faut donc découper le chassis métallique pour permettre un débattement des bogies. Préalablement, je fais sauter les deux tenons qui maintiennent le compartiment voyageur avec une fraise pour faciliter l'usinage qui va suivre

 

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La scie alternative Proxxon se révèle très efficace pour découper proprement les longerons du chassis.

 

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La finition se fait avec une lime douce, le chassis bloqué dans un étau

 

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Les fraisages doivent être ajustés en forme de losange pour autoriser un débattement maxi des bogies dans les courbes........ici sur une portion de rail R5 de Roco (rayon 54 cm) qui est le minimum adopté sur biscatrain. La circulation doit se faire sans frottement, ce qui impose des opérations de limage précises..........vérifier également que tout est OK une fois la caisse reposée sur le chassis.........car la forme particulière des extrémités de cet autorail limite l'inscription en courbe!!

 

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zoom sur le découpe à effectuer. Nous voyons qu'il est possible de consolider le chassis au niveau des essieux situés à droite sur cette photo.

 

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opération qui sera réalisée avec des profilés plats en laiton de 3x1 mm (fourniture l'Octant)  

  

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lesquels seront collés avec UHU strong and safe. Deux petites cales ont été rajoutées pour supporter le moteur. Il s'agit d'un modèle à rotor sans fer extra plat (récup sur lecteurs de CD/DVD) qui fonctionne sous basse tension (de l'ordre de 5V)

 

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Avant de continuer les travaux, le chassis sera repeint intégralement avec un spray primaire gris Tamiya.

 

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Bon, le plus dur reste à faire, motoriser un bogie.

 

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Le logement qui se situe entre les deux flancs internes du bogie mesure exactement 9 mm de large, j'ai donc confectionné un petit bâti que l'on voit en premier plan réalisé à partir de profilés de laiton de 1 mm d'épaisseur percés aux deux extrémités en respectant l'entraxe des deux essieux. La transmission étant prévue par vis sans fin, il importe de positionner entre l'axe moteur et l'essieu moteur deux pignons qui tourneront librement sur leur axe, Je n'ai pas retenu les cotes, qui sont fonction des engrenages utilisés (récup) Les deux profilés de laiton ont donc été percés après collage sur un bâti en bois dur de 7 mm de large usiné selon le gabarit ci dessus.

 

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 Le bogie est ensuite assemblé en emboîtant provisoirement le bâti supportant la pignonnerie (pas de colle pour le moment), car il faut tester son fonctionnement. Le moteur a été positionné sur le chassis avec deux mico-vis qui ne doivent pas dépasser!!!! Une rondelle en polystyrène de 1 mm d'épaisseur remplace l'embossement existant sur le bogie d'origine qui a été arasé.......il importe d'assurer une bonne assise de l'autorail sur ses bogies.

 

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 Le bogie moteur sera à nouveau démonté pour ouvrir quatre cavités à l'emplacement des essieux, ce qui permettra désormais d'emboîter facilement le bâti et du même coup, régler précisément l'entraxe vis sans fin, pignon d'attaque, lesquels doivent tourner sans résistance.......Au passage et avant de remonter l'ensemble, j'ai installé des lamelles de contact (fourniture Miniatures Passion) en chrysocal prises en sandwich entre deux profilés de polystyrène collés sur les flancs supérieurs externes des bogies.

 

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 Nouvelle intervention sur le chassis qui doit être à nouveau fraisé pour permettre le débattement correct du bogie moteur, suite au rajout des lamelles de contact. Je peux paintenant positionner la vis sans fin (Jouef) enfoncée à force sur l'axe du moteur.

 

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 Enfin, il faut prévoir des bandages d'adhérence sur le seul essieu moteur, opération qui sera réalisée au tour à métaux. A ce stade, on peut faire un test moteur dans le vide et positionner le bâti pour le meilleur rendement possible.........il importe qu'il n'y ait pas de point dur en rotation dans un sens comme dans l'autre.

 

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 Le bogie porteur sera équipé d'une façon analogue au niveau des lamelles de contact, une pastille de polystyrène (noir) plus large que l'embossement d'origine a été rajoutée, elle sera collée sur toute sa surface et fixera ainsi plus solidement les lamelles (colle UHU strong and safe)

 

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j'ai dû apporter une dernière amélioration en introduisant une petite tige de laiton de 8 dixième de mm de chaque côté du centre du bogie laquelle évite à celui-ci de flotter sur son axe. j'ai également inversé l'essieu muni de bandage pour une meilleure adhérence de l'autorail dans les deux sens de marche.

 

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Le plus dur est fait, un branchement succint permet de vérifier que l'engin se déplace sans problème........Je vais pouvoir repositionner la caisse et l'aménagement intérieur après avoir logé un décodeur et installé l'éclairage.

A suivre

 

 

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28 août 2012 2 28 /08 /août /2012 06:00

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Maintenant que la motorisation est terminée, je peux m'attaquer à la caisse sur laquelle j'ai déposé provisoirement les vitrages (très peu collés.... ils s'enlèvent facilement) L'objectif est d'installer des feux AV et AR sur l'autorail en introduisant des  micro leds CMS bicolores dans les lanternes. C'est une opération délicate, celles ci étant très fragiles sur leur support.........j'ai les ai percées avec des micro forets après avoir marqué le centre de l'optique avec la pointe d'un compas (trou de 0,5 mm traversant de part en part les lanternes et la carrosserie) puis 1 mm, 2 mm pour terminer en usinant  l'intérieur des lanternes avec une fraise ronde (travailler à très faible vitesse, voire avec un porte drill manuel)

Je peux maintenant raccorder les 6 fils émaillés des 2 leds bicolores à des fils isolants de couleur après avoir repéré l'anode commune et les cathodes donnant l'éclairage blanc ton chaud ou rouge (fournitures Limousin Modélisme)

 

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les fils chemineront ensuite le long du toit où ils seront collés sur leur gaîne isolante ..........les faire sortir sur la partie arrière de la caisse où sera situé le décodeur. L'éclairage intérieur est réalisé avec un ruban adhésif de leds CMS 

 

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NB: les leds bicolores CMS n'ont pas la même consommation de courant selon qu'elles éclairent blanc ou rouge.........ce qui nécessite de leur raccorder individuellement une résistance..........sans ce montage, l'éclairage blanc des lanternes est neutralisé par le rouge!!!! Par ailleurs, l'intensité d'éclairage étant trop forte, j'ai installé des résistances de 22 kohms et une de 3,3 Kohms sur le plafonnier. (à brancher sur le pôle négatif)

 

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Avant de remonter la caisse, il convient de s'assurer que les branchements sont corrects..........faire un petit test avec une pile 9V...........si tout  fonctionne, on peut passer à la patine, réalisée exclusivement avec des encres models mates très diluées par couches successives, en repoussant avec une brosse douce le produit sur les zones qui emmagasinent la crasse. Lorsque le résultat est jugé convenable, on peut vaporiser un spray de vernis mat Tamiya qui fixera définitivement la patine.

 

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J'ai créé une séparation derrière le compartiment de seconde classe afin de masquer le décodeur.  N'ayant aucune doc sur l'aménagement intérieur, j'ai peint les sièges de 3 ° classe en vert, et les 2° classe en ocre jaune????

 

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Les fils émaillés des lanternes passent entre les deux vitrages du poste de conduite, j'ai ajouté une pièce en polystyrène pour masquer ces fils sous le plafond.

 

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zoom sur l'éclairage des lanternes rouges avec une pile de 9 V........les micro leds CMS sont encastrées dans le logement usiné avec une fraise ronde.

 

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idem avec les leds blanches ton chaud. Nous voyons que le feu blanc AV (fil blanc) est raccordé avec le feu rouge AR (fil jaune) après ajout d'une résistance de 22 Kokms sur chaque fil............la sortie commune des résistances sera raccordée au fil blanc du décodeur. Le fil jaune du décodeur sera raccordé au feu rouge AV et feu blanc AR selon le même principe.

 

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Quelques personnages sont rajoutés dans le compartiment voyageurs. J'ai utilisé un décodeur Lenz qui est partiellement connecté sur cette photo:

fil rouge (roues de droite dans le sens de la marche AV)

fil noir (roues de gauche dans le sens de la marche AV) 

fil orange et gris (moteur)

 

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Pour faciliter la pose/dépose de la caisse, j'ai prévu une prise tulipe à 4 bornes pour les fils assurant l'éclairage:

bleu fil commun + à tout le système d'éclairage

fil blanc - feux blanc AV et rouge AR

fil jaune - feux blanc AR et rouge AV

fil vert - pôle négatif de la rampe de leds plafonnier 

 

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Les connexions sont terminées, les vitrages ont été reposés, je peux maintenant refermer la caisse.

 

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Tout est OK, l'éclairage des lanternes est réversible selon le sens de marche, et l'éclairage intérieur s'obtient avec la touche AUX 1 de la centrale.

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 ajout d'un aimant pour le fonctionnement des ILS sur le réseau..........et repose des marchepieds récupérés sur la découpe de la bordure de caisse (voir article précédent)

 

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 il ne reste plus qu'à patiner les marchepieds!!!!!

 

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c'est terminé, l'engin peut faire ses premiers tours de roue, son fonctionnement est très souple et silencieux, il ne reste plus qu'à programmer les CV relatives à la vitesse maxi pour brider le moteur 5/6 V, l'inertie à l'accélération et au freinage.............à noter, l'engin fonctionne aussi bien en analogique qu'en digital, hormis l'éclairage intérieur neutralisé en mode analogique.

 

En conclusion, je dirais que la modification des autorails produits par Atlas reste du domaine du possible.........c'est assez long, parfois semé d'embûches, mais avec de la patience, on peut obtenir des modèles originaux que peu (ou pas) de constructeurs ont reproduit à ce jour.

 

Alors........à vos outils ???  

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23 août 2012 4 23 /08 /août /2012 18:30

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Le cinquième autorail de la collection Atlas vient de sortir. Il s'agit d'un engin original construit à partir de 1933 et dont la particularité était sa caisse tout aluminium lui conférant un poids plume de 11,3 tonnes, sans doute l'autorail le plus léger ayant roulé sur nos réseaux français. Bien que doté de deux bogies, il s'agit en fait de quatre essieux fixes indépendants dont deux seulement (situés du côté du centre de l'autorail) étaient actionnés par un moteur diesel de 80 CV

 

Le modèle fabriqué par Atlas est statique, la caisse est en plastique sous une livrée PO-Midi et le chassis est métallique avec un aménagement intérieur sommaire. La conception sous forme de faux bogies devrait permettre une motorisation facilitée par l'empattement très court des essieux.

  

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la gravure des rivets est excessive, mais un vieillissement de la caisse en atténuera les effets. Les lanternes avant et arrière devraient également pouvoir être fonctionnelles par ajout de micro leds CMS

 

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Premier travail sur le bogie porteur, enlever les roues en plastique et les remplacer par des essieux à boudins fins. Il suffit d'ôter la tige métallique qui traverse de part en part les bogies en la repoussant à l'aide d'un chasse goupille. J'ai utilisé des essieux Dynam que j'avais en stock dans mes tiroirs (diamètre 10,50 mm), il faut faire sauter les pointes avec un mini disque à tronçonner. Les essieux tourneront dans la gorge du bogie d'origine, deux petites pièces en polystyrène (ici vues à l'envers) seront collées pour fermer la gorge et consolider le bogie..........le travail sera différent sur le bogie moteur!!!!

 

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les deux demi coupelles ont été collées sur le bogie porteur (1,5 mm d'épaisseur) et elles seront surmontées d'une autre pièce de même épaisseur qui viendra affleurer le support central et renforcer les flancs du bogie

 

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Avant de refermer et d'emprisonner les deux essieux, il est judicieux de percer un trou de 1mm dans la gorge afin de permettre de graisser ces derniers..........leur rotation doit être libre et sans résistance.  

 

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A ce stade, il convient de préparer le support moteur (en l'occurrence un moteur RSF de récup destiné à actionner les lecteurs CD/DVD) Il est nécessaire d'ouvrir quatre orifices rectangulaires pour permettre un débattement convenable des bogies dans les courbes. Pour ce faire, j'ai percé une série de trous dans le même alignement, et dégagé la matière avec une lime plate douce. 

  

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Deux autres trous de part et d'autre de l'axe central du bogie serviront à fixer le moteur. Il faut utiliser des vis à tête plate fraisée qui ne devront pas déborder de la surface du chassis.

 

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test de pose de la caisse sur le chassis pour vérifier que le moteur ne déborde pas en hauteur.........choisir de préférence le côté de la caisse sans fenêtre. 

 

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je n'ai pas trouvé de solution pour garder la structure du bogie moteur, il faut en reconstruire un de toutes pièces........seuls seront conservés les flancs.

 

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Le support de bogie est découpé dans deux éléments de polystyrène de 1,5 mm d'épaisseur mis au gabarit et collés

l'un sur l'autre, celui du dessous doit être percé en son centre par un trou du même diamètre que celui du bogie d'origine, celui du dessus du diamètre de la vis sans fin + quelques dixièmes de mm (fourniture Roco) deux cornières en laiton (fourniture l'Octant) seront percées (diamètre 2 mm) en respectant l'écartement des essieux d'origine.

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les cornières seront ensuite collées (UHU Strong and Safe) en vérifiant que la transmission vis sans fin/pignon sur un des essieux moteur soit bien calée. 

  

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Une gorge est faite au tour à métaux sur deux des roues motrices pour insérer un bandage d'adhérence Marklin.

 

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test pour vérifier que la rotation est parfaite..........OK  

 

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Une fois les deux bogies posés, il faut ensuite vérifier que la hauteur du chassis est constant par rapport à la voie sur toute la longueur de l'autorail..........OK mais l'autorail semble un peu haut sur patte car le chassis métallique est mal positionné par le constructeur, la caisse s'appuyant dessus alors qu'elle devrait s'encastrer.......nous reverrons ce problème après coup.

 

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les lamelles de contact en chrysocal de 1/10 ème d'épaisseur sont soudées sur une petite tige en laiton de 1 mm qui s'enfonce sur les traverses latérales........le tout est collé (UHU)

  

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zoom sur le bogie moteur. J'ai dû lui rajouter une petite calle de 50 centième de mm pour mettre à niveau les deux bogies. Les flancs sont maintenus en trois points........ un central (tige en laiton de 1 mm qui traverse la cornière entre les deux roues) et deux de 0,8 mm aux extrémités après perçage.........l'ensemble étant collé à la cyanolit........cette opération doit être précise afin que les axes d'essieux se trouvent dans l'alignement des boîtes à rouleaux des flancs de bogie.........qu'il faut ensuite reconstituer en insérant un petit bout de rond de polystyrène dans les trous laissés par le constructeur.....une goutte de cyanolit les maintiendra en place avant l'opération de peinture. 

 

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La soudure des fils d'alimentation des bogies ne pose pas de problème particulier compte tenu des larges orifices dégagés sur le chassis. Le modèle sera équipé d'un décodeur car le moteur doit être bridé à 6 V maxi...... 

 

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détail des fixations des flancs du bogie moteur.

 

 

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des lamelles de contact ont été posées également sur le bogie moteur. 

  

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il faut maintenant voir comment la "bête" va se comporter en circulation sur le réseau.

 

 

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le fonctionnement est parfait dans les deux sens........

 

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cependant, un aspect de l'autorail me déplaisait........j'ai pris l'option de supprimer la bordure du chassis métallique qui déborde sous la caisse et qui donne à l'autorail un positionnement trop haut par rapport aux rails..........c'est une opération délicate qui a été effectuée avec une scie alternative Proxxon, en calant le chassis sur des plots en CP de 15 mm d'épaisseur succintement collés le temps de l'opération. 

 

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le travail est fait proprement, le bandeau est supprimé, il faudra récupérer les marchepieds venus de moulage.....cette opération permet de gagner environ 2 mm sur la hauteur.

 

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Le rabaissement de la caisse sur le chassis nécessite de diminuer de 2 mm les deux supports de fixation à l'intérieur de la caisse. Après vérification, cette dernière s'emboite parfaitement sur le chassis et trouve une position plus conforme.........la bordure disgracieuse a disparu!!!!! je peux maintenant faire la découpe de l'aménagement intérieur, j'y ai ajouté une cloison avec porte et une deuxième derrière le moteur pour loger le décodeur......il sera invisible à cet endroit.

 

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Photo de l'autorail après ces travaux..........le plus dur est fait. Je vais pouvoir m'attaquer à la digitalisation, à l'éclairage des lanternes et de l'intérieur, puis de la patine.........encore plusieurs heures de boulot et j'en viendrai à bout!!!!

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14 juillet 2012 6 14 /07 /juillet /2012 06:00

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L'élément d'extrémité de la rame RTG (non motorisé) sera chargé de capter le courant sur les 4 essieux. Il sera équipé d'un décodeur de fonction calé sur la même adresse que celle de l'élément moteur, et il sera chargé d'alimenter les feux blancs/rouges et également tout l'éclairage intérieur de la rame (5 éléments) via des micro prises

 

J'ai découpé dans une feuille de chrysocal de 1/10 ème 4 lamelles de contact selon le profil ci-dessus.

 

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elles seront positionnées pour appuyer légèrement sur la bande de roulement des roues. Leur fixation se fait par un point de soudure sur un axe de 1 mm en laiton traversant le flanc du bogie. un micro fil noir et rouge sera soudé à l'intérieur du bogie sur cet axe en laiton et ressortira par le trou situé sur l'axe du bogie, les fils correspondants rouge/noir seront raccordés à un décodeur de fonction situé à l'avant de la fausse motrice. les fils bleu, blanc et jaune alimenteront les feux et le vert la rampe de leds assurant l'éclairage intérieur de la voiture et des quatre autres (intercaler une résistance de 1000 ohms)

  

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Il ne reste plus qu'à équiper les deux dernières voitures d'attelages courts Roco et de cales pour maintenir les bogies bien stables..........(voir précédents articles)

 

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Les supports d'attelage courts Roco sont colés sur des plaques de polystyrène de 2 mm d'épaisseur, afin de permettre le débattement de la tête d'attelage

 

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Il ne reste plus qu'à équiper la voiture mixte 1ère 2ème classe de sièges (Apocopa) et de les peindre (lie de vin pour les 1ère et jaune moutarde pour les 2ème) + qq personnages assis

 

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Les tampons ont été changés (fourniture Apocopa) et des cablots ont été rajoutés (Roco) deux conducteurs ont été installés dans chaque voiture d'extrémité.

 

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 premier galop d'essai de la rame concluant.......j'ai rajouté un lest en plomb sur l'extrémité opposée de la motrice afin de donner plus d'adhérence au bogie moteur..........à noter que les aménagements en résine augmentent le poids de la rame!!!!!

Le moteur Buhler réagit très bien, aussi bien en régime analogique que digital. Par contre, l'éclairage intérieur de toute la rame n'est obtenu qu'en digital avec la touche AUX 1

 

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les qualités de roulement sont excellentes, plus rien à voir avec les essieux d'origine Jouef, les ralentis et accélérations ont été programmés pour obtenir une très grande inertie. La vitesse à pleine puissance frise celle des TGV.........elle devra être bridée.

 

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Une dernière vue de la rame en approche de la gare terminus............une patine légère reste à faire.........mais le plus dur est fait!!!!

En conclusion, cette rame mérite de figurer sur nos réseaux, malgré une reproduction qui n'a pas la finesse des modèles produits aujourd'hui.........et il faut reconnaître qu'elle a suscité un grand intérêt lors de sa sortie des usines Jouef en 1976 

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8 juillet 2012 7 08 /07 /juillet /2012 11:09

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Dans un précédent article, j'avais abordé la rectification des boudins de roues de l'élement moteur du RTG, afin de les adapter au normes de roulement actuels. Dans la mesure où la rame sera équipée d'aménagement intérieur, l'installation d'une transmission différente est abandonnée, par contre, le moteur Jouef sera remplacé par un buhler doté d'un volant d'inertie. Par ailleurs, il faut stabiliser le bogie qui a une facheuse tendance à flotter sur son axe.

 

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Une cale en MDF de 3 mm d'épaisseur a donc été collée sous le chassis.........le même traitement sera fait pour toutes les voitures, ce qui permet d'éviter un flottement inesthétique des caisses en circulation.

 

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Un solide moteur buhler a été installé à la place du Jouef, cela nécessite de faire quelques fraisages dans le fond du chassis, et de vérifier son positionnement par rapport à l'arbre du cardan.

 

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Notamment, il faut créer une ouverture sous le chassis pour loger le volant d'inertie.

 

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Après avoir vérifié que la transmission au bogie est OK, il faut habiller le fond de caisse pour installer l'aménagement intérieur.........ici avec des profilés de PVC découpés au gabarit correspondant.

 

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L'aménagement intérieur en résine d'Apocopa (ici vu à l'envers) devra être découpé pour se positionner sur le chassis, à noter le coup de lime (queue de rat) sur une extrémité pour permettre à l'arbre de cardan de ne pas frotter dessus, et le sectionnement sur l'axe du bogie, doté d'une rondelle pour limiter son jeu vertical

 

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Un plancher en polystyrène noir de 1 mm d'épaisseur a été confectionné pour la pose des fauteuils.

 

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On peut maintenant poser l'aménagement intérieur..........pour masquer le + possible le moteur, j'ai disposé des fauteuils le long des vitrages. Il n'est pas possible de les installer sur le moteur qui déborde par rapport au niveau du plancher.

 

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les fauteuils ont été peints dans une couleur ocre/moutarde avec un petit filet blanc sur les appui-tête.........je ne sais pas si c'est conforme à la réalité, mais comme de toutes façons, la disposition des fauteuils est difficile à reproduire sur les anciens modèles Jouef.........j'ai fait l'impasse.........ce qui d'ailleurs est très peu visible une fois la caisse reposée. 

 

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Bon maintenant, il faut s'attaquer au système d'éclairage...........une chance le bandeau métallisé se décroche sans problème, ce qui permet de repercer les 4 orifices avec un foret de 2 mm, idem sur la caisse...........ensuite l'emplacement du bandeau sera peint en noir mat pour éviter la diffusion de l'éclairage par transparence du plastique........idem sur la face interne du bandeau..........à j'oubliais, les conduits intérieurs Jouef sont enlevés!!!!

 

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L'intérieur de la caisse a été également peint en noir mat, ainsi que le support de cabine des conducteurs. deux jeux de leds canon blanc ton chaud et rouge sont montés en parralèle avec l'anode commune qui sera raccordée au fil bleu du décodeur

le jaune sur la cathode des feux rouges et le blanc sur la cathode des feux blancs........j'ai ajouté une résistance de 2 Kohms sur l'anode.

 

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le décodeur (ESU) a été installé à l'avant de la rame, l'endroit le moins visible!!!!! une rampe de leds CMS adhésive a été collée sous le plafond...........avec la cathode branchée sur le fil vert du décodeur (fonction AUX 1 de la centrale digitale)

Quelques personnages assis et on peut refermer la caisse.

 

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zoom sur les connexions, j'ai intercalé une résistance de 1 Kohms sur la rampe de leds CMS afin d'atténuer l'éclairage trop violent.

 

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les tampons ont été remplacés par des modèles Apocopa et les cablots sont des modèles Roco, ils ont été peints en gris métallisés, ainsi que les boisseaux......les essuie glaces viennent de SMD productions, peints en noir mat. Deux conducteurs ont été collés de chaque côté de la cabine. Enfin, des cerclages de phares ont été rajoutés sur les feux blancs ton chaud.

 

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 Les tampons d'origine provenant du moulage des soufflets ont été arasés et remplacés par des modèles Apocopa, qu'il reste à peindre....... un trou a dû être partiqué dans la porte d'intercommunication pour créer une ligne de connexion  électrique entre chaque voiture, via chaque extrémité de rampe de leds. (mini prise pré câblée - fournitures Limousin Modélisme Trains) Enfin, des têtes d'attelages à élongation variable Roco ont été collées sur chaque voiture (voir montage sur article précédent)

 

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 L'éclairage des leds blanches/rouges est parfait.......pas d'interférence entre les deux........résultat obtenu par l'ajout d'une petite pièce de polystyrène noir à l'intérieur de la caisse entre les leds

 

L'élément moteur du RTG est terminé, les premiers tests sont concluants, l'engin est beaucoup plus silencieux, il est bien stable sur la voie, il me reste la voiture d'extrémité à équiper, et deux autres intermédiaires. Un second décodeur de fonction sera installé dans la voiture de queue qui alimentera du même coup l'éclairage de toute la rame. La totalité des essieux seront remplacés avec des prises de courant plus fiables...........le prochain article devrait voir la fin des travaux sur cette rame qui méritait quelques améliorations.

 

A +

 

 

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2 juillet 2012 1 02 /07 /juillet /2012 12:00

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Nous avons vu dans le précédent article une méthode de fabrication des chandelles permettant d'installer aisément des plans de roulement. Généralement, il est recommandé de traiter ces pièces sur la plus grande surface circulaire possible, afin d'éviter les jonctions toujours délicates. 

Toutefois, le système de rainurage adopté pour les chandelles est suffisamment précis pour monter la rampe par 1/4 de cercle, voire par 1/8ème.  C'est d'ailleurs cette dernière méthode qui sera retenue pour les quatre rampes à exécuter sur le réseau de l'ami Jacques.

 

Le rayon retenu 54,3 cm (R5 Roco) permet de tracer chaque 1/8 ème de tour dans un trapèze dont les dimensions sont reproduites sur 2 des éléments de la photo (plan ci-dessus à l'échelle 1/10ème). Le panneau de médium de 10 mm d'épaisseur mesurant 244x122 cm, nous voyons qu'il est possible de traiter 40 pièces identiques, soit l'équivalent de 5 tours complets de rampe. Cette formule est la plus économique.

 

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Cela dit, j'ai souhaité tester un morceau de la rampe à construire en tracant un demi cercle avec un compas "géant" qui servira de gabarit pour les autres éléments plus courts. Il suffit de fixer une pointe à l'extrémité d'une planchette en bois, et percer ensuite trois trous du diamètre d'un crayon sur l'autre extrémité, le central étant l'axe du rayon désiré (R5 roco), les deux autres intérieurs et extérieurs à 5 cm de l'axe (soit un plan de roulement pour une voie unique de 10 cm de large - 15 cm si voie double)

 

P1210865.JPG

 

Attention, ce procédé génère une forte consommation de bois, car sur une plaque de 122 x 60 cm, vous parvenez à traiter l'équivalent de 1 cercle complet seulement, soit 1/2 cercle et 2 1/4 de cercles, le reste est quasiment perdu!!!!!

 

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La découpe dans le médium (MDF) est relativement facile avec une bonne scie à chantourner. Il est recommandé d'utiliser une lame à denture fine pour éviter de faire éclater le bois. 

 

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Sur notre gabarit d'un demi cercle, il est important de tracer un repère au crayon correspondant à chaque huitième de tour, la découpe des jonctions devant être parfaitement alignées sur le rayon du cercle.

 

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 Le plan de roulement qui servira de gabarit est découpé, il va permettre de tester une partie de la rampe.........

 

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Le plan de roulement est encastré dans les rainures des chandelles intérieures qui assurent déjà un maintien parfait de la rampe et une inclinaison constante.

 

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zoom sur une jonction, nous voyons que la section suivante s'emboîtera dans la rainure, sans renfort sous le plan de roulement, ce qui laissera une surface parfaitement plane pour le frottement éventuel d'un panto de pantographe.

 

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chaque chandelle se situera sur les repères (1/8ème de tour)

 

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Les chandelles extérieures seront installées lorsque la rampe complète sera traitée..........ici, elles sont posées à titre d'essai.

 

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Si tout est bien réalisé, il faut exactement 6 rails courbes R5 Roco pour couvrir le demi-cercle.

 

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Nous voyons que cette méthode est précise, la rampe pouvant être assemblée sans la moindre fixation avec un pourcentage en degrés constant.

 

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Le gabarit ci-dessus permet de tracer deux quarts de cercle supplémentaires dans le reste du panneau correspondant.........comme je l'ai déjà dit.....beaucoup de chutes!!!!!

 

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Pour les plus petites surfaces, la scie Proxxon est également un outil très précis.

 

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zoom sur un point de jonction des plans de roulement, aucun risque de créer une cassure avec cette méthode............la progression de la rampe est assurée!!!!!

 

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 La hauteur disponible entre le plan inférieur et supérieur est de 7 cm moins l'épaisseur du rail, ce qui permet le passage d'une loco électrique panto levé

 

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la planéité du médium doit permettre à l'archet de glisser sans accrochage, ce qui peut éviter d'installer une ligne de caténaire toujours délicate à mettre en oeuvre sur une rampe..........mais à ce stade, j'ignore si le réseau de mon ami sera équipé ou non de caténaires!!!

Il est évident que la qualité de roulement de la rampe dépend du soin apporté dans la réalisation des deux éléments qui la composent (les chandelles et les plans de roulement) Sa fabrication peut-être jugée longue et délicate, mais elle est efficace..........plus aucun réglage à faire lors de l'assemblage.........la progression de la rampe est constante, la pente est régulière, pas de pièces de renfort aux jonctions, le rail peut être collé directement sur les plateformes.

Il est toujours possible de créer un dévers en intercalant une petite bande de carton de 1 mm d'épaisseur sous la semelle extérieure des traverses du rail, mais ce n'est pas très utile car cela  accentue le risque de basculement à l'intérieur de la rampe d'un long/lourd convoi. J'ai pu tester dans des conditions de vitesse maxi le comportement des rames ou tractées, ou en pousse, dans des rampes analogues sur biscatrain, sans déraillements intempestifs. A mon avis, le dévers en modélisme est plus un problème d'esthétisme sur les portions visibles d'un réseau qu'une nécessité d'ordre physique. 

Enfin, il faut bien avoir présent à l'esprit que l'amorce et la sortie d'une rampe hélicoïdale doit s'inscrire dans une courbe parabolique, même si elle doit être courte.........éviter toute cassure dans la jonction des plans inférieurs et supérieurs, et vous serez assurés d'une circulation parfaite de tout votre matériel roulant..........

Alors, bon courage à tous ceux qui adopteront cette méthode.

 

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28 juin 2012 4 28 /06 /juin /2012 12:04

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Nous en étions restés aux travaux de digitalisation et d'éclairage de l'autorail. Le décodeur (Lenz silver direct + réf 10330-01) a été encastré dans la toiture, broches dirigées vers le haut. Celles ci ont été sectionnées à mi hauteur pour permettre de replacer ensuite la hotte qui cachera l'ensemble des connexions électriques. Tous les fils sortent par un trou pratiqué dans la toiture à la verticale du compartiment toilette........ce qui les masquent totalement. Le raccordement sera le suivant:

 

fil rouge et noir/ captation du courant sur les deux bogies

fil orange et gris/ raccord au moteur............sur la photo, j'ai conservé les fils rouge et noir d'origine du moteur RSF

fils bleus/ positif commun à tout le système d'éclairage

fil blanc/ négatif feux AV leds blanches TC

fil jaune/ négatif feux AR leds rouges

fil vert/négatif rampe d'éclairage intérieur et cabine.

 

Pour atténuer la puissance déclairage, j'ai intercalé une résistance de 10 Kohms sur les feux et 2 Kohms sur la rampe de leds adhésive (éclairage intérieur) Il ne reste plus qu'à souder tous ces fils sur les broches du décodeur en respectant bien les codes; à savoir

 

rangée supérieure (de gauche vers la droite) gris, blanc, bleu, rouge

rangée inférieure (de gauche vers la droite) noir, vert, jaune, orange.........un petit 1 gravé sur le décodeur situe la broche orange

 

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Après avoir vérifié que tout fonctionne, il convient de repositionner la caisse sur le chassis, et refermer la hotte pour masquer tous les fils sur le toit. Pas d'autres solutions que de mettre qq points de colle (UHU Méga Strong) et de maintenir avec des mini serre joints le temps de la prise..........en espérant que je n'aurai pas à réouvrir la bête!!!!!! encore que c'est toujours possible en manipulant délicatement!!!!!

 

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J'ai souhaité rajouter un jeu d'essuie vitres, à partir d'un set de détaillage SMD 093

 

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D'après les photos diffusées par les Editions Atlas sur les engins réels, il semble qu'il n'y ait qu'un seul essuie glace sur la fenêtre de gauche..........je l'ai peint en noir mat.

 

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Pour la patine, j'ai utilisé les encres modelmates fortement diluées à l'eau. (beige sable et brun boue)

 

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Les bogies et les flancs de roues ont été peints en gris métal Humbrol H53, puis badigeonnées de brun boue model mates, idem sur les tampons et les attelages à choquelles.

 

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 vue en élévation, l'éclairage est très doux, ce qui permet de prendre des photos/vidéos dans de bonnes conditions.

 

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La hotte a été salie plus copieusement...........et les tampons ont reçu une petite touche de noir brillant simulant la graisse.

 

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Une dernière photo de l'autorail stoppé devant le carré rouge. Il est prêt à prendre son service et son fonctionnement très souple le destine à un régime omnibus.........J'ai réglé l'inertie à l'accélération et au freinage sur une valeur de 90, et limité la tension moteur sur une valeur de 60..........rappelons qu'il n'encaisse pas beaucoup plus que 5 à 6 V

 

Bref, j'en suis venu à bout à l'issue d'une bonne semaine de tâtonnements............mais cela en valait la peine.........il faudra que j'améliore les performances pour les suivants!!!!!!!! sinon je vais être viré par la Direction des Etudes de traction de Biscatrain 

 

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26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 06:00

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Les travaux progressent lentement sur l'autorail Renault VH, avec un bogie moteur qui ne donne pas entière satisfaction. Je vais donc revoir ma copie...........en attendant, je dois découper l'aménagement intérieur pour pouvoir loger le moteur RSF qui vient d'être collé à la verticale de l'axe du bogie.

 

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C'est fait, le moteur sera peu visible car il se trouve à cheval sur le compartiment toilette, il laisse encore la place au poste de conduite, mais s'agissant de l'extrémité arrière de l'autorail, cela a peu d'importance.

 

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il est temps de reprendre les travaux sur les bogies. Sur cette photo, nous voyons le bogie porteur qui vient d'être équipé d'essieux à boudins fins (normes NEM RP25 diamètre 11,4 mm) les axes en pointe ont été tronçonnées, les flancs de bogie ont recu des boitiers en laiton usinés comme les précédents sur le tour à métaux, deux cornières en laiton collées (UHU Méga Strong) renforcent le dessous du bogie. 

 

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Les essieux sont maintenus par deux plaquettes de circuit imprimé collées sur lesquelles j'ai usiné une gorge dans l'axe des essieux. Les flancs de bogie peuvent maintenant être recollés, leur empattement à donc été réduit d'environ 2 mm, des traverses en polystyrène ont été ajoutées pour solidifier l'ensemble.

 

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Les deux bogies seront équipés de lamelles de contact découpées dans des feuilles de chrysocal de 1/10ème de mm. Les renforts (cornières en laiton) seront très utiles pour fixer ces lamelles par soudure. Le bogie moteur que l'on voit au dessus sur la photo a été déposé.........il devra être refait totalement.

 

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sur le bogie porteur, les lamelles ont été soudées directement sur les cornières en laiton, la prise de courant est efficace, la pression des lamelles étant très légère sur les flancs internes des roues.

 

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la fixation du bogie porteur sera assurée par une grosse vis de 6 mm (diamètre de l'axe sur le chassis métallique Atlas) elle sera maintenue avec un point de colle en vérifiant qu'il ne gêne pas sa rotation.

 

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mais revenons sur le bogie moteur que l'on voit sur cette photo en cours de reconstruction. Une rondelle de 1 mm d'épaisseur vient d'être collée sur l'axe de rotation, un essieu est repassé au tour pour usiner une gorge afin de pouvoir équiper les deux roues motrices de bandages d'adhérence.

 

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Cette fois ci, j'ai revu le système de fixation des essieux et des pignons qui tournent désormais sur des cornières en laiton percées avec un foret de 2 mm..........plus de jeu comme auparavant, la vis sans fin ne bloque plus et le bogie a une rotation sur son axe suffisante pour absorber les courbes les + serrées du réseau. J'ai dû revoir également la pignonnerie. 

 

P1210869.JPG 

Les lamelles de contact sur le bogie moteur doivent être isolées des deux cornières en laiton dans la mesure où elles sont traversées par les axes des essieux qui fait masse avec l'une des roues, aussi j'ai intercalé une petite feuille de polystyrène de 0,5 mm d'épaisseur pour éviter un court circuit. Elles sont soudées sur deux petites tiges en laiton qui traversent le bâti isolant du bogie avec les fils d'alimentation.

 

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J'ai revu également le système de fixation du bogie moteur afin qu'il puisse être facilement démontable par dévissage. Deux butées à l'avant et à l'arrière du bogie le maintiennent en place tout en assurant une rotation suffisamment lache. 

 

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vérification du débattement des bogies en courbe sur une portion de rail roco R5, ce qui a nécessité de refraiser les flancs internes du chassis métallique insuffisamment usinés.

 

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Cette fois ci, l'inscription en courbe ne posera plus de problème!!!!!! Pour les modélistes désireux de faire circuler cet autorail sur des courbes plus serrées.........peu de solutions possibles si ce n'est la suppression des flancs de bogies.......mais je ne voulais pas en passer par là!!!!

 

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Les bogies sont à nouveau démontés pour passer une première couche de primaire peinture à l'aérosol Tamiya (gris mat)

 

P1210898

 

A ce stade, la partie mécanique est terminée, les tests de roulement sont excellents, je peux attaquer la déco intérieure.

 

P1210900 

Les tampons d'origine métalliques sont grossiers, ...........je les ai remplacés par des modèles plus fins (Roco) mis en forme pour respecter la cassure existante sur les plateaux de ces autorails. Les boitiers seront collés sur une embase de 4x3 mm percée d'un trou de 2 mm de diamètre

 

P1210917.JPG

 

L'ensemble tampons/embases a été peint en gris métallisé H53. J'ai également changé les attelages à choquelles Atlas par des modèles plus fins.  

  

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Quelques personnages et un conducteur ont été collés sur les sièges.

 

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J'ai recherché l'emplacement le plus discret pour loger un décodeur à broches Lenz, il tient sous la hotte qu'il est aisé de décoller du toit, celle ci étant fixée par deux petits tenons. Le toit sera évidé pour encastrer le décodeur.

 

P1210911

 

il sera ainsi aisé de souder tous les fils d'alimentation aux broches du décodeur, celles ci seront réduites en longueur pour permettre de repositionner la hotte. 

 

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sur une petite plaquette de polystyrène, j'ai fixé une rampe adhésive de leds ton chaud qui sera collée sur les deux parois du compartiment voyageurs (sur la photo, elle n'est pas encore retournée.....) J'y ajouterai un éclairage intérieur de la cabine de conduite.

 

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Avant de coller des leds canon bicolores sur la face avant de l'autorail (blanc ton chaud/rouge) j'ai dû m'assurer que les pattes ne gênaient pas le poste de conduite, ce qui m'a imposé de les cintrer. Préalablement, la face avant de la caisse avait reçu une couche de peinture gris foncé pour éviter les fuites d'éclairage par transparence du plastique. Les orifices des feux ont été percés avec un foret de 2 mm, cette opération doit être faite délicatement pour ne pas éclater les feux.

 

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A l'arrière, la fixation des leds est plus classique, les fils seront collés le long de la caisse pour ressortir sur le toit où ils seront connectés au décodeur

 

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cette disposition permettra de camoufler tout le câblage.

 

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des enjoliveurs (SMD productions) ont ensuite été collés sur les feux.

 

 

La suite de cet article secra consacré aux raccordements électriques, à la finition et aux essais de l'autorail, le plus gros des travaux est réalisé, je dois dire que j'en ai bavé.........mais le résultat est conforme à mes attentes, le type de motorisation retenu permettant un fonctionnement très souple à basse vitesse et une inertie que seuls les moteurs RSF de ce type peuvent conférer. 

 

A +  

 

 

 

 

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23 juin 2012 6 23 /06 /juin /2012 05:32

 

P1210843

 

La construction de rampes hélicoïdales sur un réseau est un exercice délicat et souvent périlleux. J'ai eu l'occasion de tester tout au long de ma vie de modéliste diverses méthodes avec plus au moins de succès..........notamment celle qui fait appel à des tiges filetées sur lesquelles sont serrés des plans de roulement. Pour ma part, le résultat n'est pas satisfaisant car un serrage sur des tiges filetées disposées verticalement bloque forcément le plan de roulement dans une position horizontale et crée des escaliers tout au long de la rampe..........et les trains n'aiment pas çà!!!!

 

La plupart des réseaux sont construits sur plusieurs niveaux, ce qui est très utile lorsque l'on veut faire circuler des trains sur des zones accidentées, montagneuses avec des dénivellés parfois importants, ou tout simplement pous accéder à des gares souterraines cachées à des niveaux inférieurs. La rampe hélicoïdale circulaire est la solution idéale, car elle occupe une surface minimale..........fonction bien entendu du rayon que l'on souhaite utiliser pour sa construction. Il est clair que le pourcentage de la rampe sera d'autant plus élevé que le rayon retenu sera réduit. Dans la mesure du possible, il est prudent de ne pas dépasser 2,5%  

 

Sur biscatrain, j'ai donc utilisé une autre méthode qui a fait ses preuves, avec une pente qui est parfaitement constante et donc propice à un fonctionnement parfait des rames qui y circulent.

 

Dans la mesure où j'interviens partiellement dans la construction des 4 rampes hélicoïdales qui vont être installées sur le réseau de mon ami Jacques, j'ai souhaité vous livrer cette méthode au travers des diverses étapes suivantes:

 

1/ comment calculer le pourcentage de la rampe

 

le rayon retenu pour les 4 rampes est le R5 de chez Roco soit 542,8 mm

diamètre des plans de roulement: 1085,6 mm

longueur d'un tour de rampe: 1085,6 x 3,14 = 340 cm (arrondi)

dénivellation entre chaque tour de rampe: 8 cm

pourcentage de la rampe 8 x 100 = 800: 340 = 2,35%

largeur du plan de roulement pour voie unique 10 cm et 15 cm si voie double 

 

Toute autre valeur peut être calculée avec cette méthode en fonction du souhait de chacun.........notamment, il est possible d'adopter n'importe quel tracé de rampe, qu'il soit circulaire, ovale, parabolique, et même droit, il suffit de situer chaque chandelle à exactement 340: 8 = 42,50 cm de la précédente.

 

j'ai choisi cette option qui limite la surface occupée par chaque rampe, avec un pourcentage acceptable par la plupart des convois tractés par les locos actuelles. La dénivellation entre chaque tour de rampe 8 cm permet de fabriquer 8 jeux de 2 chandelles décalées par 1/8ème de tour avec une progression de + 1 cm par jeu. Compte tenu de l'épaisseur des plans de roulement qui seront utilisés (médium de 10 mm) et de l'épaisseur des rails, il restera un peu moins de 7 cm de passage disponible entre le plan inférieur et le plan supérieur, ce qui est suffisant même avec une loco électrique pantos levés...........laquelle au pire frotterait sur le plan supérieur parfaitement lisse.........d'où le choix du médium MDF.

 

P1210862

 

Un petit croquis à l'échelle 1/10 ème sera plus explicite. Nous voyons que chaque rampe nécessite 16 chandelles (8 à l'intérieur du cercle, et 8 à l'extérieur) les plans de roulement viendront s'encastrer dans des rainures qui seront usinées avec un angle de 2,35% par rapport à un niveau horizontal. L'amorce de la rampe se fait au niveau zéro avec une courbe parabolique pour éviter une cassure trop violente.......la sortie se fait également avec une courbe parabolique........le croquis ne reprend pas les différents étages de la rampe qui peut être élevée à volonté en fonction de la hauteur des chandelles utilisées. Dans notre cas, les dénivellations ne devraient pas dépasser 30 cm de hauteur, aussi, j'ai scié toutes les chandelles à cette longueur.

 

2/ la fabrication des chandelles support des plans de roulement

 

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 La scie circulaire d'établi permet de traiter un grand nombre de pièces avec des cotes parfaites........j'ai utilisé du sapin découpé dans des planches (longueur 300 mm section 50 x 21 mm)

 

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 Pour les 4 rampes, 64 tasseaux ont été découpés, il faut maintenant usiner les rainures.......Pour biscatrain, j'avais fait ce travail avec la scie circulaire en faisant plusieurs passes avec le guide d'onglet pour obtenir une rainure de l'épaisseur souhaitée..........en l'occurrence 8 mm pour les plans de roulement traités en CP........mais cette méthode est plus longue et moins précise.........il n'empêche qu'elle peut être utilisée si vous n'avez pas de toupie!!!

 

P1210846 

 j'ai donc ressorti ma vieille table de toupie que j'avais fabriquée il y a quelques années, équipée d'une défonceuse avec une fraise à tenonner de 10 mm de diamètre..........cette dernière doit avoir une qualité de coupe parfaite 

 

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Le guide d'onglet devra donc être réglé avec un angle de 2,3% à chaque passe, j'ai donc tracé avec un rapporteur sur la table de toupie un repère au feutre rouge dans les deux sens de rainure (l'une pour les chandelles intérieures et l'autre pour les chandelles extérieures)

 

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 En effet, les deux chandelles étant situées face à face, leurs rainures doivent être parfaitement symétriques

 

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J'ai dû adapter un système de bloquage de la chandelle à tenonner en bricolant un vieux serre joint fixé sur le guide d'onglet..........car la pièce bloquée à la main avait tendance à riper.......le guide d'onglet est réglé sur l'angle adéquat, on peut lancer la toupie!!!!!!

 

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La rainure est faite avec un seul passage, avec une profondeur de 10 mm, ce qui permettra de maintenir le plan de roulement par simple encastrement. Le travail est très précis, chaque rainure se situant exactement à 8 cm de la précédente.

 

P1210841

 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il convient de bien repérer chaque chandelle dont on voit le marquage sur cette photo..........car cela deviendrait vite difficile à s'y retrouver lors du montage.

 

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 Les 16 chandelles de la première rampe sont terminées. Nous voyons bien sur cette photo la progression de la pente qui augmente d'un centimètre par huitième de tour............elles seront fixées sur la base du réseau (vis et colle) dans l'ordre suivant:

 

1/pose des chandelles intérieures au cercle

2/encastrement des plans de roulement et collage

3/pose des rails sur toute la rampe au fur et à mesure de son installation

4/pose des chandelles extérieures lorsque toute la rampe aura été traitée

5/vissage des pieds de chaque chandelle sur la structure inférieure du réseau..........qui doit être parfaitement horizontale  

 

Il est important de vérifier durant toutes ces opérations la parfaite verticalité des chandelles par rapport à la table support.........ce qui normalement ne doit poser aucun problème puisqu'elle ont été sciées à 90°

 

Si tout est bien respecté, la rampe aura une progressivité constante, et les convois circuleront parfaitement.........à condition que les plans de roulement (matériau et découpe) soient de qualité........leur fabrication sera traitée dans un prochain article.  

 

A suivre........ 

 

 

 

 

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17 juin 2012 7 17 /06 /juin /2012 05:30

P1210791

 

il s'agit du troisième modèle diffusé par les Editions Atlas, l'autorail Renault VH en version SNCF. Au premier abord, la reproduction est acceptable pour un produit bas de gamme de grande diffusion.........la peinture est correcte avec des zones rouge/crème bien délimitées. L'objectif est donc de le motoriser dans un premier temps, et de revoir certains points qui peuvent être améliorés..........équipement de feux fonctionnels, aménagements et éclairage intérieurs, digitalisation.

 

P1210796 

 

une autre vue de dessus de l'autorail, la toiture a été moulée directement avec la caisse et forme un ensemble monobloc en plastique reposant sur un chassis métallique rigide.

 

P1210798 

S'agissant d'un modèle statique, Atlas ne s'est pas "foulé" pour reproduire les bogies........ au dessus équipé de roues en plastique traversées par un axe qui ressort de part et d'autre des boitiers de roulement ???? en dessous équipé d'essieux aux normes NEM RP 25 de 11,4 mm de diamètre, cela roule déjà beaucoup mieux!!!!! mais il faut revoir de nombreux points, car l'empattement des bogies ne permet pas un débattement suffisant pour une inscription en courbe..........

 

P1210799 

En effet, la conception du chassis limite la rotation des bogies............le rail R5 Roco (rayon 54 mm) qui est le minima adopté sur biscatrain va servir de test.

 

P1210800 

Première opération, réduire l'empattement des bogies en sciant délicatement les flancs (utilisation d'une mini scie Proxxon)

A noter que leur gravure est très sommaire........ils sont peu visibles une fois la caisse reposée dessus........mais ils devront être améliorés pour créer des boitiers de roulement à hauteur des trous!!!!

 

P1210801

 

leur support a été ramené à 20,5 mm de largeur

 

P1210803

 

A ce stade, je vais tenter de loger un micro moteur RSF de récup qui sera logé à la verticale de l'axe de rotation, ce qui impose de fraiser légèrement le chassis avec une mèche de 6,5 mm

 

P1210804

 

Le moteur attaquera un pignon primaire via une vis sans fin, qui entrainera un essieu équipé d'un second pignon. Cela impose la découpe d'une partie du support de bogie, et la confection de renforts collés dans du profilé en L en laiton selon la photo ci-dessus. Cette disposition évite d'ouvrir le chassis métallique..........mais nécessite de gros travaux sur le bogie........notamment, il faut s'assurer du bon emplacement des pignons en fonction du matériel dont on dispose, et ensuite consolider le tout qui est fragilisé par la découpe.

 

P1210805

 

Notamment, il convient de créer une structure tout autour du pivot du bogie, car sa fixation devient impossible avec la vis et rondelle d'origine..........

 

P1210812 

J'ai utilisé des profilés en polystyrène découpés à la scie circulaire Proxxon selon le profil souhaité, les deux taquets à l'extrémité du bogie moteur serviront à maintenir le bogie bien stable à l'aide d'une pièce à fabriquer en forme de cavalier qui sera solidaire du chassis. A noter les trous percés à la verticale des essieux pour permettre une lubrification.

 

P1210811

 

Premier test de pose du bogie sous le chassis. Un rapide coup d'oeil confirme que le débattement dans les courbes est insuffisant, il faut fraiser le chassis!!!!!

 

P1210813.JPG

 

Cette opération se fait sur une perceuse à colonne équipée d'une fraise à métaux...........la forme du chassis se prête assez bien à cet usinage.........il suffit de bien maintenir la pièce et "creuser" sur les surfaces à agrandir..........attention aux doigts, car il peut y avoir des retours intempestifs!!!!

 

P1210825.JPG

 

un autre problème à résoudre, les boites à essieux sont percées sur les flancs de bogie, il faut en fabriquer et boucher ces horribles trous. J'ai utilisé des clous en laiton à tête ronde de 1,8 mm de diamètre que j'ai usinés au tour à métaux pour rectifier la tête (diamètre ramené à 3 mm sur 1 mm d'épaisseur.........tête plate) ils ont été tronçonnés pour ne pas déborder sur la face interne des bogies, puis collés. La pointe des essieux a été également tronçonnée en veillant à ne pas mordre sur le flanc des roues........il ne reste plus qu'à coller ces derniers (UHU Méga strong) A noter, la surface supérieure du bogie moteur est parfaitement plane et assurera une excellente stabilité à l'autorail. J'ai comblé les trous avec du mastic Tamiya

 

P1210828.JPG

 

Le bogie a encore été consolidé avec qq traverses latérales, le débattement est maintenant suffisant pour absorber des courbes de Rayon 54 cm............en dessous, cela ne passerait pas!!!!!!

 

P1210829.JPG

 

 Le bogie moteur est quasiment terminé, le moteur (Mitsumi) à rotor sans fer sera peu visible (entre la cabine de conduite et les toilettes) .........et surtout, il possède une inertie assurant des mouvements de ralentis exceptionnels, avec un niveau sonore très réduit..........le seul problème pourrait se situer maintenant au niveau de l'adhérence du seul essieu moteur sur la voie.......car le système de transmission adopté n'a pas permis de doubler le train de pignons à partir de la vis sans fin centrale........les deux essieux tourneraient en sens contraire!!!!!!! imaginez un chariot attelé à deux ânes qui se feraient face???!!!! c'est pas gagné pour arriver à l'heure!!!!

 

Le picasso Jouef remorquant un second Picasso Atlas est doté de la même motorisation.........donc cela devrait fonctionner, l'autorail renault VH roulant seul. 

 

La suite de cet article sera consacré à la fabrication du second bogie porteur, de l'aménagement et de l'éclairage intérieur, de l'éclairage des feux réversibles blanc/rouge, et peut-être de l'amélioration de nombreux détails un peu grossiers.......et de sa digitalisation, car le moteur en question fonctionne sous 5 à 6 V et son alimentation doit être bridée.

 

A + 

 

 

 

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