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14 juillet 2012 6 14 /07 /juillet /2012 06:00

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L'élément d'extrémité de la rame RTG (non motorisé) sera chargé de capter le courant sur les 4 essieux. Il sera équipé d'un décodeur de fonction calé sur la même adresse que celle de l'élément moteur, et il sera chargé d'alimenter les feux blancs/rouges et également tout l'éclairage intérieur de la rame (5 éléments) via des micro prises

 

J'ai découpé dans une feuille de chrysocal de 1/10 ème 4 lamelles de contact selon le profil ci-dessus.

 

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elles seront positionnées pour appuyer légèrement sur la bande de roulement des roues. Leur fixation se fait par un point de soudure sur un axe de 1 mm en laiton traversant le flanc du bogie. un micro fil noir et rouge sera soudé à l'intérieur du bogie sur cet axe en laiton et ressortira par le trou situé sur l'axe du bogie, les fils correspondants rouge/noir seront raccordés à un décodeur de fonction situé à l'avant de la fausse motrice. les fils bleu, blanc et jaune alimenteront les feux et le vert la rampe de leds assurant l'éclairage intérieur de la voiture et des quatre autres (intercaler une résistance de 1000 ohms)

  

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Il ne reste plus qu'à équiper les deux dernières voitures d'attelages courts Roco et de cales pour maintenir les bogies bien stables..........(voir précédents articles)

 

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Les supports d'attelage courts Roco sont colés sur des plaques de polystyrène de 2 mm d'épaisseur, afin de permettre le débattement de la tête d'attelage

 

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Il ne reste plus qu'à équiper la voiture mixte 1ère 2ème classe de sièges (Apocopa) et de les peindre (lie de vin pour les 1ère et jaune moutarde pour les 2ème) + qq personnages assis

 

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Les tampons ont été changés (fourniture Apocopa) et des cablots ont été rajoutés (Roco) deux conducteurs ont été installés dans chaque voiture d'extrémité.

 

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 premier galop d'essai de la rame concluant.......j'ai rajouté un lest en plomb sur l'extrémité opposée de la motrice afin de donner plus d'adhérence au bogie moteur..........à noter que les aménagements en résine augmentent le poids de la rame!!!!!

Le moteur Buhler réagit très bien, aussi bien en régime analogique que digital. Par contre, l'éclairage intérieur de toute la rame n'est obtenu qu'en digital avec la touche AUX 1

 

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les qualités de roulement sont excellentes, plus rien à voir avec les essieux d'origine Jouef, les ralentis et accélérations ont été programmés pour obtenir une très grande inertie. La vitesse à pleine puissance frise celle des TGV.........elle devra être bridée.

 

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Une dernière vue de la rame en approche de la gare terminus............une patine légère reste à faire.........mais le plus dur est fait!!!!

En conclusion, cette rame mérite de figurer sur nos réseaux, malgré une reproduction qui n'a pas la finesse des modèles produits aujourd'hui.........et il faut reconnaître qu'elle a suscité un grand intérêt lors de sa sortie des usines Jouef en 1976 

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8 juillet 2012 7 08 /07 /juillet /2012 11:09

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Dans un précédent article, j'avais abordé la rectification des boudins de roues de l'élement moteur du RTG, afin de les adapter au normes de roulement actuels. Dans la mesure où la rame sera équipée d'aménagement intérieur, l'installation d'une transmission différente est abandonnée, par contre, le moteur Jouef sera remplacé par un buhler doté d'un volant d'inertie. Par ailleurs, il faut stabiliser le bogie qui a une facheuse tendance à flotter sur son axe.

 

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Une cale en MDF de 3 mm d'épaisseur a donc été collée sous le chassis.........le même traitement sera fait pour toutes les voitures, ce qui permet d'éviter un flottement inesthétique des caisses en circulation.

 

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Un solide moteur buhler a été installé à la place du Jouef, cela nécessite de faire quelques fraisages dans le fond du chassis, et de vérifier son positionnement par rapport à l'arbre du cardan.

 

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Notamment, il faut créer une ouverture sous le chassis pour loger le volant d'inertie.

 

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Après avoir vérifié que la transmission au bogie est OK, il faut habiller le fond de caisse pour installer l'aménagement intérieur.........ici avec des profilés de PVC découpés au gabarit correspondant.

 

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L'aménagement intérieur en résine d'Apocopa (ici vu à l'envers) devra être découpé pour se positionner sur le chassis, à noter le coup de lime (queue de rat) sur une extrémité pour permettre à l'arbre de cardan de ne pas frotter dessus, et le sectionnement sur l'axe du bogie, doté d'une rondelle pour limiter son jeu vertical

 

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Un plancher en polystyrène noir de 1 mm d'épaisseur a été confectionné pour la pose des fauteuils.

 

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On peut maintenant poser l'aménagement intérieur..........pour masquer le + possible le moteur, j'ai disposé des fauteuils le long des vitrages. Il n'est pas possible de les installer sur le moteur qui déborde par rapport au niveau du plancher.

 

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les fauteuils ont été peints dans une couleur ocre/moutarde avec un petit filet blanc sur les appui-tête.........je ne sais pas si c'est conforme à la réalité, mais comme de toutes façons, la disposition des fauteuils est difficile à reproduire sur les anciens modèles Jouef.........j'ai fait l'impasse.........ce qui d'ailleurs est très peu visible une fois la caisse reposée. 

 

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Bon maintenant, il faut s'attaquer au système d'éclairage...........une chance le bandeau métallisé se décroche sans problème, ce qui permet de repercer les 4 orifices avec un foret de 2 mm, idem sur la caisse...........ensuite l'emplacement du bandeau sera peint en noir mat pour éviter la diffusion de l'éclairage par transparence du plastique........idem sur la face interne du bandeau..........à j'oubliais, les conduits intérieurs Jouef sont enlevés!!!!

 

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L'intérieur de la caisse a été également peint en noir mat, ainsi que le support de cabine des conducteurs. deux jeux de leds canon blanc ton chaud et rouge sont montés en parralèle avec l'anode commune qui sera raccordée au fil bleu du décodeur

le jaune sur la cathode des feux rouges et le blanc sur la cathode des feux blancs........j'ai ajouté une résistance de 2 Kohms sur l'anode.

 

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le décodeur (ESU) a été installé à l'avant de la rame, l'endroit le moins visible!!!!! une rampe de leds CMS adhésive a été collée sous le plafond...........avec la cathode branchée sur le fil vert du décodeur (fonction AUX 1 de la centrale digitale)

Quelques personnages assis et on peut refermer la caisse.

 

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zoom sur les connexions, j'ai intercalé une résistance de 1 Kohms sur la rampe de leds CMS afin d'atténuer l'éclairage trop violent.

 

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les tampons ont été remplacés par des modèles Apocopa et les cablots sont des modèles Roco, ils ont été peints en gris métallisés, ainsi que les boisseaux......les essuie glaces viennent de SMD productions, peints en noir mat. Deux conducteurs ont été collés de chaque côté de la cabine. Enfin, des cerclages de phares ont été rajoutés sur les feux blancs ton chaud.

 

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 Les tampons d'origine provenant du moulage des soufflets ont été arasés et remplacés par des modèles Apocopa, qu'il reste à peindre....... un trou a dû être partiqué dans la porte d'intercommunication pour créer une ligne de connexion  électrique entre chaque voiture, via chaque extrémité de rampe de leds. (mini prise pré câblée - fournitures Limousin Modélisme Trains) Enfin, des têtes d'attelages à élongation variable Roco ont été collées sur chaque voiture (voir montage sur article précédent)

 

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 L'éclairage des leds blanches/rouges est parfait.......pas d'interférence entre les deux........résultat obtenu par l'ajout d'une petite pièce de polystyrène noir à l'intérieur de la caisse entre les leds

 

L'élément moteur du RTG est terminé, les premiers tests sont concluants, l'engin est beaucoup plus silencieux, il est bien stable sur la voie, il me reste la voiture d'extrémité à équiper, et deux autres intermédiaires. Un second décodeur de fonction sera installé dans la voiture de queue qui alimentera du même coup l'éclairage de toute la rame. La totalité des essieux seront remplacés avec des prises de courant plus fiables...........le prochain article devrait voir la fin des travaux sur cette rame qui méritait quelques améliorations.

 

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2 juillet 2012 1 02 /07 /juillet /2012 12:00

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Nous avons vu dans le précédent article une méthode de fabrication des chandelles permettant d'installer aisément des plans de roulement. Généralement, il est recommandé de traiter ces pièces sur la plus grande surface circulaire possible, afin d'éviter les jonctions toujours délicates. 

Toutefois, le système de rainurage adopté pour les chandelles est suffisamment précis pour monter la rampe par 1/4 de cercle, voire par 1/8ème.  C'est d'ailleurs cette dernière méthode qui sera retenue pour les quatre rampes à exécuter sur le réseau de l'ami Jacques.

 

Le rayon retenu 54,3 cm (R5 Roco) permet de tracer chaque 1/8 ème de tour dans un trapèze dont les dimensions sont reproduites sur 2 des éléments de la photo (plan ci-dessus à l'échelle 1/10ème). Le panneau de médium de 10 mm d'épaisseur mesurant 244x122 cm, nous voyons qu'il est possible de traiter 40 pièces identiques, soit l'équivalent de 5 tours complets de rampe. Cette formule est la plus économique.

 

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Cela dit, j'ai souhaité tester un morceau de la rampe à construire en tracant un demi cercle avec un compas "géant" qui servira de gabarit pour les autres éléments plus courts. Il suffit de fixer une pointe à l'extrémité d'une planchette en bois, et percer ensuite trois trous du diamètre d'un crayon sur l'autre extrémité, le central étant l'axe du rayon désiré (R5 roco), les deux autres intérieurs et extérieurs à 5 cm de l'axe (soit un plan de roulement pour une voie unique de 10 cm de large - 15 cm si voie double)

 

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Attention, ce procédé génère une forte consommation de bois, car sur une plaque de 122 x 60 cm, vous parvenez à traiter l'équivalent de 1 cercle complet seulement, soit 1/2 cercle et 2 1/4 de cercles, le reste est quasiment perdu!!!!!

 

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La découpe dans le médium (MDF) est relativement facile avec une bonne scie à chantourner. Il est recommandé d'utiliser une lame à denture fine pour éviter de faire éclater le bois. 

 

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Sur notre gabarit d'un demi cercle, il est important de tracer un repère au crayon correspondant à chaque huitième de tour, la découpe des jonctions devant être parfaitement alignées sur le rayon du cercle.

 

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 Le plan de roulement qui servira de gabarit est découpé, il va permettre de tester une partie de la rampe.........

 

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Le plan de roulement est encastré dans les rainures des chandelles intérieures qui assurent déjà un maintien parfait de la rampe et une inclinaison constante.

 

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zoom sur une jonction, nous voyons que la section suivante s'emboîtera dans la rainure, sans renfort sous le plan de roulement, ce qui laissera une surface parfaitement plane pour le frottement éventuel d'un panto de pantographe.

 

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chaque chandelle se situera sur les repères (1/8ème de tour)

 

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Les chandelles extérieures seront installées lorsque la rampe complète sera traitée..........ici, elles sont posées à titre d'essai.

 

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Si tout est bien réalisé, il faut exactement 6 rails courbes R5 Roco pour couvrir le demi-cercle.

 

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Nous voyons que cette méthode est précise, la rampe pouvant être assemblée sans la moindre fixation avec un pourcentage en degrés constant.

 

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Le gabarit ci-dessus permet de tracer deux quarts de cercle supplémentaires dans le reste du panneau correspondant.........comme je l'ai déjà dit.....beaucoup de chutes!!!!!

 

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Pour les plus petites surfaces, la scie Proxxon est également un outil très précis.

 

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zoom sur un point de jonction des plans de roulement, aucun risque de créer une cassure avec cette méthode............la progression de la rampe est assurée!!!!!

 

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 La hauteur disponible entre le plan inférieur et supérieur est de 7 cm moins l'épaisseur du rail, ce qui permet le passage d'une loco électrique panto levé

 

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la planéité du médium doit permettre à l'archet de glisser sans accrochage, ce qui peut éviter d'installer une ligne de caténaire toujours délicate à mettre en oeuvre sur une rampe..........mais à ce stade, j'ignore si le réseau de mon ami sera équipé ou non de caténaires!!!

Il est évident que la qualité de roulement de la rampe dépend du soin apporté dans la réalisation des deux éléments qui la composent (les chandelles et les plans de roulement) Sa fabrication peut-être jugée longue et délicate, mais elle est efficace..........plus aucun réglage à faire lors de l'assemblage.........la progression de la rampe est constante, la pente est régulière, pas de pièces de renfort aux jonctions, le rail peut être collé directement sur les plateformes.

Il est toujours possible de créer un dévers en intercalant une petite bande de carton de 1 mm d'épaisseur sous la semelle extérieure des traverses du rail, mais ce n'est pas très utile car cela  accentue le risque de basculement à l'intérieur de la rampe d'un long/lourd convoi. J'ai pu tester dans des conditions de vitesse maxi le comportement des rames ou tractées, ou en pousse, dans des rampes analogues sur biscatrain, sans déraillements intempestifs. A mon avis, le dévers en modélisme est plus un problème d'esthétisme sur les portions visibles d'un réseau qu'une nécessité d'ordre physique. 

Enfin, il faut bien avoir présent à l'esprit que l'amorce et la sortie d'une rampe hélicoïdale doit s'inscrire dans une courbe parabolique, même si elle doit être courte.........éviter toute cassure dans la jonction des plans inférieurs et supérieurs, et vous serez assurés d'une circulation parfaite de tout votre matériel roulant..........

Alors, bon courage à tous ceux qui adopteront cette méthode.

 

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28 juin 2012 4 28 /06 /juin /2012 12:04

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Nous en étions restés aux travaux de digitalisation et d'éclairage de l'autorail. Le décodeur (Lenz silver direct + réf 10330-01) a été encastré dans la toiture, broches dirigées vers le haut. Celles ci ont été sectionnées à mi hauteur pour permettre de replacer ensuite la hotte qui cachera l'ensemble des connexions électriques. Tous les fils sortent par un trou pratiqué dans la toiture à la verticale du compartiment toilette........ce qui les masquent totalement. Le raccordement sera le suivant:

 

fil rouge et noir/ captation du courant sur les deux bogies

fil orange et gris/ raccord au moteur............sur la photo, j'ai conservé les fils rouge et noir d'origine du moteur RSF

fils bleus/ positif commun à tout le système d'éclairage

fil blanc/ négatif feux AV leds blanches TC

fil jaune/ négatif feux AR leds rouges

fil vert/négatif rampe d'éclairage intérieur et cabine.

 

Pour atténuer la puissance déclairage, j'ai intercalé une résistance de 10 Kohms sur les feux et 2 Kohms sur la rampe de leds adhésive (éclairage intérieur) Il ne reste plus qu'à souder tous ces fils sur les broches du décodeur en respectant bien les codes; à savoir

 

rangée supérieure (de gauche vers la droite) gris, blanc, bleu, rouge

rangée inférieure (de gauche vers la droite) noir, vert, jaune, orange.........un petit 1 gravé sur le décodeur situe la broche orange

 

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Après avoir vérifié que tout fonctionne, il convient de repositionner la caisse sur le chassis, et refermer la hotte pour masquer tous les fils sur le toit. Pas d'autres solutions que de mettre qq points de colle (UHU Méga Strong) et de maintenir avec des mini serre joints le temps de la prise..........en espérant que je n'aurai pas à réouvrir la bête!!!!!! encore que c'est toujours possible en manipulant délicatement!!!!!

 

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J'ai souhaité rajouter un jeu d'essuie vitres, à partir d'un set de détaillage SMD 093

 

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D'après les photos diffusées par les Editions Atlas sur les engins réels, il semble qu'il n'y ait qu'un seul essuie glace sur la fenêtre de gauche..........je l'ai peint en noir mat.

 

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Pour la patine, j'ai utilisé les encres modelmates fortement diluées à l'eau. (beige sable et brun boue)

 

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Les bogies et les flancs de roues ont été peints en gris métal Humbrol H53, puis badigeonnées de brun boue model mates, idem sur les tampons et les attelages à choquelles.

 

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 vue en élévation, l'éclairage est très doux, ce qui permet de prendre des photos/vidéos dans de bonnes conditions.

 

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La hotte a été salie plus copieusement...........et les tampons ont reçu une petite touche de noir brillant simulant la graisse.

 

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Une dernière photo de l'autorail stoppé devant le carré rouge. Il est prêt à prendre son service et son fonctionnement très souple le destine à un régime omnibus.........J'ai réglé l'inertie à l'accélération et au freinage sur une valeur de 90, et limité la tension moteur sur une valeur de 60..........rappelons qu'il n'encaisse pas beaucoup plus que 5 à 6 V

 

Bref, j'en suis venu à bout à l'issue d'une bonne semaine de tâtonnements............mais cela en valait la peine.........il faudra que j'améliore les performances pour les suivants!!!!!!!! sinon je vais être viré par la Direction des Etudes de traction de Biscatrain 

 

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26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 06:00

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Les travaux progressent lentement sur l'autorail Renault VH, avec un bogie moteur qui ne donne pas entière satisfaction. Je vais donc revoir ma copie...........en attendant, je dois découper l'aménagement intérieur pour pouvoir loger le moteur RSF qui vient d'être collé à la verticale de l'axe du bogie.

 

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C'est fait, le moteur sera peu visible car il se trouve à cheval sur le compartiment toilette, il laisse encore la place au poste de conduite, mais s'agissant de l'extrémité arrière de l'autorail, cela a peu d'importance.

 

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il est temps de reprendre les travaux sur les bogies. Sur cette photo, nous voyons le bogie porteur qui vient d'être équipé d'essieux à boudins fins (normes NEM RP25 diamètre 11,4 mm) les axes en pointe ont été tronçonnées, les flancs de bogie ont recu des boitiers en laiton usinés comme les précédents sur le tour à métaux, deux cornières en laiton collées (UHU Méga Strong) renforcent le dessous du bogie. 

 

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Les essieux sont maintenus par deux plaquettes de circuit imprimé collées sur lesquelles j'ai usiné une gorge dans l'axe des essieux. Les flancs de bogie peuvent maintenant être recollés, leur empattement à donc été réduit d'environ 2 mm, des traverses en polystyrène ont été ajoutées pour solidifier l'ensemble.

 

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Les deux bogies seront équipés de lamelles de contact découpées dans des feuilles de chrysocal de 1/10ème de mm. Les renforts (cornières en laiton) seront très utiles pour fixer ces lamelles par soudure. Le bogie moteur que l'on voit au dessus sur la photo a été déposé.........il devra être refait totalement.

 

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sur le bogie porteur, les lamelles ont été soudées directement sur les cornières en laiton, la prise de courant est efficace, la pression des lamelles étant très légère sur les flancs internes des roues.

 

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la fixation du bogie porteur sera assurée par une grosse vis de 6 mm (diamètre de l'axe sur le chassis métallique Atlas) elle sera maintenue avec un point de colle en vérifiant qu'il ne gêne pas sa rotation.

 

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mais revenons sur le bogie moteur que l'on voit sur cette photo en cours de reconstruction. Une rondelle de 1 mm d'épaisseur vient d'être collée sur l'axe de rotation, un essieu est repassé au tour pour usiner une gorge afin de pouvoir équiper les deux roues motrices de bandages d'adhérence.

 

P1210868.JPG

 

Cette fois ci, j'ai revu le système de fixation des essieux et des pignons qui tournent désormais sur des cornières en laiton percées avec un foret de 2 mm..........plus de jeu comme auparavant, la vis sans fin ne bloque plus et le bogie a une rotation sur son axe suffisante pour absorber les courbes les + serrées du réseau. J'ai dû revoir également la pignonnerie. 

 

P1210869.JPG 

Les lamelles de contact sur le bogie moteur doivent être isolées des deux cornières en laiton dans la mesure où elles sont traversées par les axes des essieux qui fait masse avec l'une des roues, aussi j'ai intercalé une petite feuille de polystyrène de 0,5 mm d'épaisseur pour éviter un court circuit. Elles sont soudées sur deux petites tiges en laiton qui traversent le bâti isolant du bogie avec les fils d'alimentation.

 

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J'ai revu également le système de fixation du bogie moteur afin qu'il puisse être facilement démontable par dévissage. Deux butées à l'avant et à l'arrière du bogie le maintiennent en place tout en assurant une rotation suffisamment lache. 

 

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vérification du débattement des bogies en courbe sur une portion de rail roco R5, ce qui a nécessité de refraiser les flancs internes du chassis métallique insuffisamment usinés.

 

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Cette fois ci, l'inscription en courbe ne posera plus de problème!!!!!! Pour les modélistes désireux de faire circuler cet autorail sur des courbes plus serrées.........peu de solutions possibles si ce n'est la suppression des flancs de bogies.......mais je ne voulais pas en passer par là!!!!

 

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Les bogies sont à nouveau démontés pour passer une première couche de primaire peinture à l'aérosol Tamiya (gris mat)

 

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A ce stade, la partie mécanique est terminée, les tests de roulement sont excellents, je peux attaquer la déco intérieure.

 

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Les tampons d'origine métalliques sont grossiers, ...........je les ai remplacés par des modèles plus fins (Roco) mis en forme pour respecter la cassure existante sur les plateaux de ces autorails. Les boitiers seront collés sur une embase de 4x3 mm percée d'un trou de 2 mm de diamètre

 

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L'ensemble tampons/embases a été peint en gris métallisé H53. J'ai également changé les attelages à choquelles Atlas par des modèles plus fins.  

  

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Quelques personnages et un conducteur ont été collés sur les sièges.

 

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J'ai recherché l'emplacement le plus discret pour loger un décodeur à broches Lenz, il tient sous la hotte qu'il est aisé de décoller du toit, celle ci étant fixée par deux petits tenons. Le toit sera évidé pour encastrer le décodeur.

 

P1210911

 

il sera ainsi aisé de souder tous les fils d'alimentation aux broches du décodeur, celles ci seront réduites en longueur pour permettre de repositionner la hotte. 

 

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sur une petite plaquette de polystyrène, j'ai fixé une rampe adhésive de leds ton chaud qui sera collée sur les deux parois du compartiment voyageurs (sur la photo, elle n'est pas encore retournée.....) J'y ajouterai un éclairage intérieur de la cabine de conduite.

 

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Avant de coller des leds canon bicolores sur la face avant de l'autorail (blanc ton chaud/rouge) j'ai dû m'assurer que les pattes ne gênaient pas le poste de conduite, ce qui m'a imposé de les cintrer. Préalablement, la face avant de la caisse avait reçu une couche de peinture gris foncé pour éviter les fuites d'éclairage par transparence du plastique. Les orifices des feux ont été percés avec un foret de 2 mm, cette opération doit être faite délicatement pour ne pas éclater les feux.

 

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A l'arrière, la fixation des leds est plus classique, les fils seront collés le long de la caisse pour ressortir sur le toit où ils seront connectés au décodeur

 

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cette disposition permettra de camoufler tout le câblage.

 

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des enjoliveurs (SMD productions) ont ensuite été collés sur les feux.

 

 

La suite de cet article secra consacré aux raccordements électriques, à la finition et aux essais de l'autorail, le plus gros des travaux est réalisé, je dois dire que j'en ai bavé.........mais le résultat est conforme à mes attentes, le type de motorisation retenu permettant un fonctionnement très souple à basse vitesse et une inertie que seuls les moteurs RSF de ce type peuvent conférer. 

 

A +  

 

 

 

 

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23 juin 2012 6 23 /06 /juin /2012 05:32

 

P1210843

 

La construction de rampes hélicoïdales sur un réseau est un exercice délicat et souvent périlleux. J'ai eu l'occasion de tester tout au long de ma vie de modéliste diverses méthodes avec plus au moins de succès..........notamment celle qui fait appel à des tiges filetées sur lesquelles sont serrés des plans de roulement. Pour ma part, le résultat n'est pas satisfaisant car un serrage sur des tiges filetées disposées verticalement bloque forcément le plan de roulement dans une position horizontale et crée des escaliers tout au long de la rampe..........et les trains n'aiment pas çà!!!!

 

La plupart des réseaux sont construits sur plusieurs niveaux, ce qui est très utile lorsque l'on veut faire circuler des trains sur des zones accidentées, montagneuses avec des dénivellés parfois importants, ou tout simplement pous accéder à des gares souterraines cachées à des niveaux inférieurs. La rampe hélicoïdale circulaire est la solution idéale, car elle occupe une surface minimale..........fonction bien entendu du rayon que l'on souhaite utiliser pour sa construction. Il est clair que le pourcentage de la rampe sera d'autant plus élevé que le rayon retenu sera réduit. Dans la mesure du possible, il est prudent de ne pas dépasser 2,5%  

 

Sur biscatrain, j'ai donc utilisé une autre méthode qui a fait ses preuves, avec une pente qui est parfaitement constante et donc propice à un fonctionnement parfait des rames qui y circulent.

 

Dans la mesure où j'interviens partiellement dans la construction des 4 rampes hélicoïdales qui vont être installées sur le réseau de mon ami Jacques, j'ai souhaité vous livrer cette méthode au travers des diverses étapes suivantes:

 

1/ comment calculer le pourcentage de la rampe

 

le rayon retenu pour les 4 rampes est le R5 de chez Roco soit 542,8 mm

diamètre des plans de roulement: 1085,6 mm

longueur d'un tour de rampe: 1085,6 x 3,14 = 340 cm (arrondi)

dénivellation entre chaque tour de rampe: 8 cm

pourcentage de la rampe 8 x 100 = 800: 340 = 2,35%

largeur du plan de roulement pour voie unique 10 cm et 15 cm si voie double 

 

Toute autre valeur peut être calculée avec cette méthode en fonction du souhait de chacun.........notamment, il est possible d'adopter n'importe quel tracé de rampe, qu'il soit circulaire, ovale, parabolique, et même droit, il suffit de situer chaque chandelle à exactement 340: 8 = 42,50 cm de la précédente.

 

j'ai choisi cette option qui limite la surface occupée par chaque rampe, avec un pourcentage acceptable par la plupart des convois tractés par les locos actuelles. La dénivellation entre chaque tour de rampe 8 cm permet de fabriquer 8 jeux de 2 chandelles décalées par 1/8ème de tour avec une progression de + 1 cm par jeu. Compte tenu de l'épaisseur des plans de roulement qui seront utilisés (médium de 10 mm) et de l'épaisseur des rails, il restera un peu moins de 7 cm de passage disponible entre le plan inférieur et le plan supérieur, ce qui est suffisant même avec une loco électrique pantos levés...........laquelle au pire frotterait sur le plan supérieur parfaitement lisse.........d'où le choix du médium MDF.

 

P1210862

 

Un petit croquis à l'échelle 1/10 ème sera plus explicite. Nous voyons que chaque rampe nécessite 16 chandelles (8 à l'intérieur du cercle, et 8 à l'extérieur) les plans de roulement viendront s'encastrer dans des rainures qui seront usinées avec un angle de 2,35% par rapport à un niveau horizontal. L'amorce de la rampe se fait au niveau zéro avec une courbe parabolique pour éviter une cassure trop violente.......la sortie se fait également avec une courbe parabolique........le croquis ne reprend pas les différents étages de la rampe qui peut être élevée à volonté en fonction de la hauteur des chandelles utilisées. Dans notre cas, les dénivellations ne devraient pas dépasser 30 cm de hauteur, aussi, j'ai scié toutes les chandelles à cette longueur.

 

2/ la fabrication des chandelles support des plans de roulement

 

P1210718

 

 La scie circulaire d'établi permet de traiter un grand nombre de pièces avec des cotes parfaites........j'ai utilisé du sapin découpé dans des planches (longueur 300 mm section 50 x 21 mm)

 

P1210721

 

 Pour les 4 rampes, 64 tasseaux ont été découpés, il faut maintenant usiner les rainures.......Pour biscatrain, j'avais fait ce travail avec la scie circulaire en faisant plusieurs passes avec le guide d'onglet pour obtenir une rainure de l'épaisseur souhaitée..........en l'occurrence 8 mm pour les plans de roulement traités en CP........mais cette méthode est plus longue et moins précise.........il n'empêche qu'elle peut être utilisée si vous n'avez pas de toupie!!!

 

P1210846 

 j'ai donc ressorti ma vieille table de toupie que j'avais fabriquée il y a quelques années, équipée d'une défonceuse avec une fraise à tenonner de 10 mm de diamètre..........cette dernière doit avoir une qualité de coupe parfaite 

 

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Le guide d'onglet devra donc être réglé avec un angle de 2,3% à chaque passe, j'ai donc tracé avec un rapporteur sur la table de toupie un repère au feutre rouge dans les deux sens de rainure (l'une pour les chandelles intérieures et l'autre pour les chandelles extérieures)

 

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 En effet, les deux chandelles étant situées face à face, leurs rainures doivent être parfaitement symétriques

 

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J'ai dû adapter un système de bloquage de la chandelle à tenonner en bricolant un vieux serre joint fixé sur le guide d'onglet..........car la pièce bloquée à la main avait tendance à riper.......le guide d'onglet est réglé sur l'angle adéquat, on peut lancer la toupie!!!!!!

 

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La rainure est faite avec un seul passage, avec une profondeur de 10 mm, ce qui permettra de maintenir le plan de roulement par simple encastrement. Le travail est très précis, chaque rainure se situant exactement à 8 cm de la précédente.

 

P1210841

 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il convient de bien repérer chaque chandelle dont on voit le marquage sur cette photo..........car cela deviendrait vite difficile à s'y retrouver lors du montage.

 

P1210854

 

 Les 16 chandelles de la première rampe sont terminées. Nous voyons bien sur cette photo la progression de la pente qui augmente d'un centimètre par huitième de tour............elles seront fixées sur la base du réseau (vis et colle) dans l'ordre suivant:

 

1/pose des chandelles intérieures au cercle

2/encastrement des plans de roulement et collage

3/pose des rails sur toute la rampe au fur et à mesure de son installation

4/pose des chandelles extérieures lorsque toute la rampe aura été traitée

5/vissage des pieds de chaque chandelle sur la structure inférieure du réseau..........qui doit être parfaitement horizontale  

 

Il est important de vérifier durant toutes ces opérations la parfaite verticalité des chandelles par rapport à la table support.........ce qui normalement ne doit poser aucun problème puisqu'elle ont été sciées à 90°

 

Si tout est bien respecté, la rampe aura une progressivité constante, et les convois circuleront parfaitement.........à condition que les plans de roulement (matériau et découpe) soient de qualité........leur fabrication sera traitée dans un prochain article.  

 

A suivre........ 

 

 

 

 

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17 juin 2012 7 17 /06 /juin /2012 05:30

P1210791

 

il s'agit du troisième modèle diffusé par les Editions Atlas, l'autorail Renault VH en version SNCF. Au premier abord, la reproduction est acceptable pour un produit bas de gamme de grande diffusion.........la peinture est correcte avec des zones rouge/crème bien délimitées. L'objectif est donc de le motoriser dans un premier temps, et de revoir certains points qui peuvent être améliorés..........équipement de feux fonctionnels, aménagements et éclairage intérieurs, digitalisation.

 

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une autre vue de dessus de l'autorail, la toiture a été moulée directement avec la caisse et forme un ensemble monobloc en plastique reposant sur un chassis métallique rigide.

 

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S'agissant d'un modèle statique, Atlas ne s'est pas "foulé" pour reproduire les bogies........ au dessus équipé de roues en plastique traversées par un axe qui ressort de part et d'autre des boitiers de roulement ???? en dessous équipé d'essieux aux normes NEM RP 25 de 11,4 mm de diamètre, cela roule déjà beaucoup mieux!!!!! mais il faut revoir de nombreux points, car l'empattement des bogies ne permet pas un débattement suffisant pour une inscription en courbe..........

 

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En effet, la conception du chassis limite la rotation des bogies............le rail R5 Roco (rayon 54 mm) qui est le minima adopté sur biscatrain va servir de test.

 

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Première opération, réduire l'empattement des bogies en sciant délicatement les flancs (utilisation d'une mini scie Proxxon)

A noter que leur gravure est très sommaire........ils sont peu visibles une fois la caisse reposée dessus........mais ils devront être améliorés pour créer des boitiers de roulement à hauteur des trous!!!!

 

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leur support a été ramené à 20,5 mm de largeur

 

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A ce stade, je vais tenter de loger un micro moteur RSF de récup qui sera logé à la verticale de l'axe de rotation, ce qui impose de fraiser légèrement le chassis avec une mèche de 6,5 mm

 

P1210804

 

Le moteur attaquera un pignon primaire via une vis sans fin, qui entrainera un essieu équipé d'un second pignon. Cela impose la découpe d'une partie du support de bogie, et la confection de renforts collés dans du profilé en L en laiton selon la photo ci-dessus. Cette disposition évite d'ouvrir le chassis métallique..........mais nécessite de gros travaux sur le bogie........notamment, il faut s'assurer du bon emplacement des pignons en fonction du matériel dont on dispose, et ensuite consolider le tout qui est fragilisé par la découpe.

 

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Notamment, il convient de créer une structure tout autour du pivot du bogie, car sa fixation devient impossible avec la vis et rondelle d'origine..........

 

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J'ai utilisé des profilés en polystyrène découpés à la scie circulaire Proxxon selon le profil souhaité, les deux taquets à l'extrémité du bogie moteur serviront à maintenir le bogie bien stable à l'aide d'une pièce à fabriquer en forme de cavalier qui sera solidaire du chassis. A noter les trous percés à la verticale des essieux pour permettre une lubrification.

 

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Premier test de pose du bogie sous le chassis. Un rapide coup d'oeil confirme que le débattement dans les courbes est insuffisant, il faut fraiser le chassis!!!!!

 

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Cette opération se fait sur une perceuse à colonne équipée d'une fraise à métaux...........la forme du chassis se prête assez bien à cet usinage.........il suffit de bien maintenir la pièce et "creuser" sur les surfaces à agrandir..........attention aux doigts, car il peut y avoir des retours intempestifs!!!!

 

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un autre problème à résoudre, les boites à essieux sont percées sur les flancs de bogie, il faut en fabriquer et boucher ces horribles trous. J'ai utilisé des clous en laiton à tête ronde de 1,8 mm de diamètre que j'ai usinés au tour à métaux pour rectifier la tête (diamètre ramené à 3 mm sur 1 mm d'épaisseur.........tête plate) ils ont été tronçonnés pour ne pas déborder sur la face interne des bogies, puis collés. La pointe des essieux a été également tronçonnée en veillant à ne pas mordre sur le flanc des roues........il ne reste plus qu'à coller ces derniers (UHU Méga strong) A noter, la surface supérieure du bogie moteur est parfaitement plane et assurera une excellente stabilité à l'autorail. J'ai comblé les trous avec du mastic Tamiya

 

P1210828.JPG

 

Le bogie a encore été consolidé avec qq traverses latérales, le débattement est maintenant suffisant pour absorber des courbes de Rayon 54 cm............en dessous, cela ne passerait pas!!!!!!

 

P1210829.JPG

 

 Le bogie moteur est quasiment terminé, le moteur (Mitsumi) à rotor sans fer sera peu visible (entre la cabine de conduite et les toilettes) .........et surtout, il possède une inertie assurant des mouvements de ralentis exceptionnels, avec un niveau sonore très réduit..........le seul problème pourrait se situer maintenant au niveau de l'adhérence du seul essieu moteur sur la voie.......car le système de transmission adopté n'a pas permis de doubler le train de pignons à partir de la vis sans fin centrale........les deux essieux tourneraient en sens contraire!!!!!!! imaginez un chariot attelé à deux ânes qui se feraient face???!!!! c'est pas gagné pour arriver à l'heure!!!!

 

Le picasso Jouef remorquant un second Picasso Atlas est doté de la même motorisation.........donc cela devrait fonctionner, l'autorail renault VH roulant seul. 

 

La suite de cet article sera consacré à la fabrication du second bogie porteur, de l'aménagement et de l'éclairage intérieur, de l'éclairage des feux réversibles blanc/rouge, et peut-être de l'amélioration de nombreux détails un peu grossiers.......et de sa digitalisation, car le moteur en question fonctionne sous 5 à 6 V et son alimentation doit être bridée.

 

A + 

 

 

 

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9 juin 2012 6 09 /06 /juin /2012 09:00

P1210722

 

Le RTG produit par Jouef il a quelques dizaines d'années n'était pas équipé d'aménagement intérieur. APOCOPA (www.apocopa.fr) propose entre autres un set permettant de pallier ce manque pour les cinq voitures composant la rame. Il s'agit de fauteuils première et seconde classe moulés en résine sur un support formant plancher.

 

P1210724

 

 

Il est également possible de changer les vitrages afin d'obtenir un encastrement plus réaliste dans les baies, toujours sur la base d'un set APOCOPA, celui ci est réalisé dans du plexiglass gravé en relief qu'il faut découper et coller fenêtre par fenêtre, avec........ du chloroforme, préconisé par le fabricant et donc difficile à obtenir en pharmacie comme chacun le sait!!! De plus les bordures et les barres médianes des fenêtres ne sont pas reproduites......j'ai donc abandonné l'idée de les remplacer, mais il est envisageable de découper les vitrages d'origine moulés avec la caisse des voitures, afin de les coller pour qu'ils épousent mieux les encastrements des baies........la voiture du dessus a bénéficié de cette amélioration, et celle du bas non.......on voit la différence sur cette photo.

 

P1210727.JPG  

j'ai souhaité voir le résultat sur le RTG confié par mon ami Jacques, en commençant par la voiture de 1ère classe. Le set de fauteuils a donc été peint en essayant de se rapprocher des couleurs d'origine.......lie de vin avec les accoudoirs bleu marine.

 

P1210729.JPG 

Au niveau de la caisse, j'ai installé des attelages à élongation variable Roco collés sur une pièce de polystyrène de 2 mm d'épaisseur (voir précédent article sur amélioration RTG). J'ai remarqué que les voitures ne sont pas très stables et ont tendance à flotter, il est judicieux de modifier l'assise des bogies en confectionnant une petite cale carrée (médium de 3 mm) usinée selon la photo ci dessus (trou 8 mm). Une fois collée sous le chassis, le bogie est bien stable.

 

P1210731

 

Les deux têtons qui dépassent à l'intérieur de la caisse seront sectionnés à hauteur du plancher. L'axe central sera taraudé (3 mm) après avoir été repercé avec un foret de 2,5 mm. L'objectif est de dégager totalement la surface du plancher pour pouvoir poser l'aménagement intérieur sans le dégrader.

 

P1210730

 

Le bogie est maintenu désormais par une vis à tête fraisée qui ne déborde pas de la surface du plancher, le têton qui limite le débattement du bogie a subi le même traitement.

 

P1210732

 

La vis de 3 mm a été tronconnée à la bonne longueur avant de repositionner le bogie, son serrage devra être lâche pour permettre une rotation souple du bogie.

 

P1210733  

Sur cette photo, nous voyons que la surface est bien plane pour poser l'aménagement intérieur, lequel a été complété de personnages assis.

 

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Avant de coller le set Apocopa, j'ai rempli les soutes de billes de plomb noyées dans de la colle à bois, pour lester la voiture.

 

P1210742

 

Lors de l'installation de l'aménagement intérieur, j'ai réalisé que les fauteuils étaient trop surélevées par rapport aux vitrages, ce qui était inesthétique.........la cause.........un support en résine trop épais de 3 mm d'épaisseur environ........j'ai donc décidé de le supprimer en dégageant avec la scie alternative Proxxon chaque fauteuil. Le moulage des sièges de seconde classe semble mieux traité.........nous verrons lors de leur pose si cette opération plutôt laborieuse peut-être évitée!!!!!

  

P1210746

 

J'ai reconfectionné un plancher dans une feuille de polystyrène de 0,5 mm d'épaisseur collée et peinte. Il ne reste plus qu'à recoller chaque fauteuil en respectant la disposition d'origine du set apocopa.

 

P1210747

 

ce qui donne le résultat ci dessus.

 

P1210739

 

il ne reste plus qu'à coller un ruban de leds CMS sous la toiture raccordé à des mini prises , opération qui nécessite un perçage de chaque extémité du chassis au niveau du vitrage venu du moulage. Les soufflets doivent être déposés pour faciliter le remontage chassis/caisse.......Les tampons moulés avec les soufflets ont été sectionnés, il est préférable d'en installer d'autres, le logement ayant étant prévu par Jouef sur la traverse de tamponnement.

 

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 Un autre élément à modifier, les essieux Jouef qui ont une qualité de roulement très approximative.........LMT diffuse dans sa E-boutique des essieux aux normes NEM RP25 très fins et brunis. Le diamètre des roues Jouef est de 9,5 mm, la correspondance la plus proche est 9 mm, différence imperceptible.

 

P1210755

 

les voitures gagneront à être équipées de ces nouveaux essieux, sur un plan esthétique, mais surtout en qualité de roulement.

 

P1210749 

 test d'éclairage de la voiture 1ère classe avant changement des essieux...........y'à plus qu'à attaquer les autres voitures!!! 

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3 juin 2012 7 03 /06 /juin /2012 11:40

 

P1210690.JPG

 

Dans le précédent article, le décodeur avait été positionné sur une petite plateforme située juste au dessus de la transmission par cardan. On aperçoit sur cette photo les fils noir et rouge qui seront reliés au train de roues, et les fils bleu, jaune et blanc qui circulent dans la chaudière et qui seront connectés à la led bicolore pour les feux AV de la loco. Sur la brochure LENZ, j'ai repéré les broches du décodeur silver direct + par rapport à une prise NEM classique à 8 pôles.

 

P1210691

 

 La captation du courant sur cette loco se fait sur les quatre essieux moteur, en fait sur trois si l'on considère que l'un d'entre eux est bandagé..........il est utile de rajouter un autre point qui sera le bissel avant, celui à l'arrière se prêtant assez mal à cette intervention.  J'ai donc fixé deux lamelles en chrysocal de 1/10 ème d'épaisseur fixée par deux petites tiges en laiton de 5 dixième de mm qui s'enfoncent dans le support d'essieux au niveau du point de rotation du bissel (sans le traverser) les deux éléments sont soudés et collés

 

P1210692.JPG

 

Ce mode d'installation permet une pression très douce sur les roues sans bloquer leur rotation

 

P1210693.JPG

 

Le débattement du bissel est limité par deux plots moulés sous le chassis en zamac, il faut les fraiser légèrement.

 

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le bissel avant est remonté, les lamelles seront peintes ultérieurement et seront donc très peu visibles.

 

P1210695.JPG 

Il est ensuite très facile de connecter électriquement par soudure le bissel sur la ligne d'alimentation de la loco.

 

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 Les différents éléments de la loco peuvent maintenant être remontés. Avant de refermer la boîte à fumée, il faut souder les fils qui alimentent la led bicolore centrale.

 

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 vérification de l'éclairage blanc AV

 

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idem en marche arrière

 

P1210703.JPG

 

je peux maintenant refermer la hotte et ajouter du véritable charbon. Un mécanicien a pu être collé dans la cabine. J'ai installé un attelage "goldorak" Roco qui s'accroche très bien, contrairement aux attelages classiques à boucle.

 

P1210712.JPG 

La patine a été réalisée avec des encres modelmates et qq touches de peintures Humbrol rouille, et blanc tartre. Préalablement, les roues, les tampons, avaient reçu un voile de peinture Humbrol gris métallisé. 

 

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Une petite touche de noir brillant sur les tampons pour simuler la graisse........

 

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C'est terminé, qq réglages de CV sur le décodeur pour obtenir une inertie importante à l'accélération et au freinage, valeur entre 40 et 50, et l'on obtient des mouvements très réalistes, le moteur Roco se comportant très bien dans ce mode digital

Elle peut rejoindre le dépôt vapeur avec ses copines!!!!! 

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31 mai 2012 4 31 /05 /mai /2012 06:30

P1210651

 

Ce type de loco se prête difficilement à une opération de digitalisation, dans la mesure où les principaux éléments laissent peu de place à un décodeur, sauf à l'installer dans la cabine du mécanicien.........où il devient très visible, avec un faisceau de fils délicat à camoufler. J'ai donc recherché une autre solution. Il existe une cavité située à la verticale du moteur qui peut accueillir un mini décodeur à broche de type Lenz, visible sur cette photo. C'est l'option que j'ai prise ci-après.

 

P1210652

 

La platine d'origine qui supporte les deux ampoules assurant l'éclairage AV et AR de la loco sera supprimée........le système par diffusion de conduits lumineux étant peu efficace. Le démontage ne pose aucun problème, tous les éléments étant fixés par vissage, dont un qui se situe sous la hotte à charbon.........qu'il faut déclipser pour accéder à la vis

 

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Le décodeur utilisé est un Lenz silverdirect + réf 10330-01 dont la particularité est d'être très compact et équipé de 8 broches enfichables sur des prises femelles NEM.........qui n'existent pas sur le modèle Roco, et pour cause!!!!!

 

un repérage des couleurs est indispensable en examinant de près une prise NEM de décodeur classique équipée de fils. A titre indicatif, les connexions sont standardisées comme suit: (vue de dessus côté composants)

 

rouge, bleu, blanc, gris, pour la première rangée

orange, jaune, vert, noir, pour la seconde rangée.

 

un petit 1 gravé sous l'une des broches du décodeur sert de repérage du fil orange 

 

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Le testeur de décodeur ESU est très utile pour vérifier le bon câblage des fils soudés sur les broches du décodeur. J'ai utilisé une fiche mâle 8 pôles récupérée sur un ancien décodeur HS.  Lorsque tout est OK, la prise mâle branchée sur le testeur sera sectionnée, car devenue inutile, et les fils conservés pour les connexions sur la loco.

 

P1210657

 

 Nous voyons sur cette photo l'emplacement du décodeur qui sera situé sous le foyer, et donc invisible de la cabine juste derrière. Cette cavité accueillait la plus grosse ampoule fixée sur la platine et équipée d'un cache. L'avantage de cet emplacement est qu'il se situe directement sur le moteur, mais aussi au dessus de la prise de courant des roues motrices, et l'on peut aisément faire passer des fils le long de la chaudière pour l'éclairage des feux AV de la loco.

 

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 positionnement du décodeur qui s'emboîte juste dans la cavité et dans ce sens, les broches étant en l'air sous la chaudière

 

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Le positionnement du cardan sur l'axe moteur empêche l'installation du décodeur broches en bas, j'ai donc fabriqué un petit berceau en polystyrène de 2 mm d'épaisseur fraisé sur les côtés pour s'encastrer sur le bâti en zamac. sur cette photo vu à l'envers.

 

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il convient également de fraiser une cavité pour le composant du décodeur le plus épais, on peut maintenant mettre l'adhésif fourni par Lenz découpé comme sur la photo.

 

P1210689.JPG

 

il est ensuite aisé de souder les fils sur les broches du décodeur en respectant bien leur fonction:

 

rouge: prise de courant sur la file de droite des roues de la loco dans le sens de la marche AV

noir: idem sur la file de gauche

orange: pôle du moteur

gris: l'autre pôle

bleu: fil commun + à tout le système d'éclairage des feux

blanc: fil - éclairage des feux blancs en marche AV

jaune: fil - éclairage des feux rouges AV en marche AR 

vert: fil - éclairage des feux rouges AR avec touche AUX 1 de la centrale

 

 

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 L'éclairage des lanternes AV est assuré par un conduit lumineux. La déperdition de lumière est importante du fait de la longueur des conduits utilisés par Roco qui traverse une partie de la chaudière. Le principe sera maintenu, mais en utilisant une led bicolore qui sera insérée dans le conduit ci-dessus

 

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 Un trou de 2 mm sera délicatement percé pour introduire une led canon bicolore blanche/rouge

 

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 Le têton de la led canon a été collé dans l'orifice correspondant et le corps revêtu d'un morceau de papier canson noir. Nous voyons les 3 pattes de la led qui seront raccordées au décodeur. (anode centrale commune au fil bleu, cathodes aux fils blanc et jaune)

 

P1210665

 

La porte de la boîte à fumée ôtée laisse voir le lest en plomb et une partie du conduit lumineux qui a été fraisé pour permettre le passage des pattes de la led.

 

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Test d'éclairage sur une source digitale feux blanc

 

P1210667

 

même chose avec les feux rouges.

 

P1210668

 

Le câblage des fils et de la résistance 1 Kohms ne pose pas de problème d'accès.

 

P1210669

 

La pose de feux AR sur la traverse de choc peut être réalisée avec des leds canon , moyennant l'agrandissement par fraisage des cavités présentes dans le chassis en zamac. Pour simplifier, je n'ai pas prévu des leds bicolores dont le corps est plus volumineux, ce qui aurait nécessité un fraisage plus important.  

 

P1210670

 

Celle ci a été peinte préalablement en noir mat. Les pattes des leds ont été soudées à ras du corps, puis tronconnées, elles doivent pouvoir s'insérer dans la cavité sans faire de court circuit!!!!

 

P1210671

 

la connexion au moteur était assurée par des pattes qui étaient sur la platine supprimée, il faut donc créer deux points de contact à l'aide de deux fils de laiton de 5 dixième de mm soudés sur lesquels se brancheront les fils orange et gris du décodeur.

 

P1210673

 

Quelques fraisages supplémentaires de la caisse ont été nécessaires pour le passage des fils dans la zone de cabine. Ils ne seront pas visibles.

 

Il ne reste plus qu'à remonter tous les éléments.........mais avant, je vais voir si je peux améliorer la captation du courant par des prises supplémentaires sur les deux bissels AV et AR, et ensuite, opération de tests et de patine que je traiterai dans un prochain article.

 

A suivre 

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